主要的技术参数如下:
·主蒸汽压力:3.9MPa
·主蒸汽温度:390℃
发电机,主要的技术参数如下:
·功率:12000kw
·出线电压:10.5kv
·频率:50Hz
·额定转速:3000RPM
·功率因素:0.8
·励磁方式:无刷励磁系统
??烟气处理系统两套;
??配套电气供配电系统,其中,
一、上位机监控系统配置如下:
共设四台操作员站,一台工程师站。其中两台操作员站用于炉.侧.设.备.的监控,包括焚烧炉、锅炉两套系统,烟气脱硫系统,除灰系统;另两台操作员站用于机.侧.设.备.的监控,包括汽机系统,制给水系统,废水处理系统,电气及其它部分。
炉侧的两台操作员站和机侧的两台操作员站均为双机热备。炉侧和机侧的操作员站之间功能独立,不能互换操作。程师工作站,用于系统软件开发组态和警报顺序事件记录之用;工程师站将能够作为任一操作员站完成相关控制监测功能。工程师站、操作员站及PLC之间采用采用OSM/ESM环形100兆工业以太网光网进行互连通讯。操作系统采用中文bbbbbbsNT窗口操作系统。
上位机采用Intouch7.1组态软件进行系统组态。人机界面主要设计有以下内容:
①系统工艺流程显示。
依据设计院提供的系统工艺流程图,按照功能组区域划分。
②顺控系统操作指导显示。
有顺控步序显示,即顺控程序步骤的状态显示,以及操作提示等。
③调节系统调节画面。
回路手操站,调节参数与参数趋势的集中显示。
④重要参数趋势显示。有实时趋势与历史趋势两种显示。
⑤汽轮机状态等参数的棒图显示。
⑥全局报警显示。
系统按照功能区分为若干个报警组,各个报警组的报警窗口分布于相应功能显示窗口的上方。全局报警显示提供集中查看系统所有报警的能力,或按优先级或报警组过滤查看,并具有全局报警确认。
⑦报表管理。
提供日报、月报打印功能。打印方式有:定时打印,事件驱动打印,运行人员召唤打印。提供历史报表数据查看功能
改造原因:
现用控制设备是建厂时原始设备厂家提供的S5系统,设备运行了近十年,逐步进入故障高发期。由于S5产品正逐步退出市场,模块备件供应周期很长,保障性差,某些部件甚至有价无市。为了保证设备满足稳定生产的需要,决定将S5升级到S7。
原S5系统的构成:
控制主机采用的是西门子S5-95U,控制机配有两个机架,I/O配置共有数字输入64点,数字输出80点,其中包含了CPU集成的I/O通道。人机界面为OP393,用于修改CPU的内部参数和工艺数据,实际生产中很少用到。系统所用流量,压力,温度及液位传感器的状态正常。
改造方案:
为恢复控制设备的可维护性、兼容性和可扩展能力,消除设备这些方面的不稳定对正常生产的影响和隐患,需要对现有控制系统进行改造升级。
根据目前设备稳定性和可维护性问题主要集中在控制主机PLC上,为尽可能减少升级改造工作对正常生产的影响,原有控制柜改造不进行整体升级替换,而是保留现有低压主回路,控制柜体和端子等部分均予保留,只对PLC部分进行拆除,然后用替代新产品在现场重新安装、配线成柜。PLC的程序也对应由S5状态升级到S7。由于用户方所提供的时间比较紧,故采取局部更换升级的方案:一方面是缩短工期和费用,利用大修有限的停机时间完成改造升级工作,节省时间、降低成本;另一方面原有柜体和低压器件等元器件仍有保留的价值。
PLC:根据设备的工艺及性能要求,PLC采用西门子S7-300系列产品。更新替代产品根据原有技术要求和状态选型,不兼容的部分在设计时通过增加接口来解决。
HMI:混比机的人机界面OP393因工艺上没有保留的必要,故改造升级后不再保留。
改造原因:
现用设备是由德国HAGGLUNDS DRIVES公司于93年底安装交付的,控制主机采用的是西门子第一代PLC产品S5-95U。控制机由双PLC构成,CPU和I/O模板均为冗余配置。控制机是双机一用一备,手动热备切换。由于S5产品正逐步退出市场,模块备件供应周期很长,保障性差,某些部件甚至有价无市。,三台设备的PLC都已经配置不完整,只能单机维持运行。为了保证设备满足稳定生产的需要,决定将S5升级到S7。
原S5系统的构成:
控制主机采用的是西门子S5-95U,人机界面为DAA型ITT288-240S智能信息显示器。ITT信息显示器配带有操作按键和通讯口。可实现设备各种状态信息和报警的显示及确认,以及相关工作参数的设置和操作指令的下发。因设备超期服役,人机界面现已经失效。虽然人机界面失效不会导致全系统停机,但系统只能默认在某一模式下工作,且无法在必要时候获取系统的状态和报警信息。柜内器件,除了PLC配置不完整外,其余器件状态尚可。系统所用压力,转速,温度及液位传感器的状态不明。由于人机界面失效,状态无法显示,而且设备一直在运行,无法检测,故系统所有传感器状态不明。器件勉强能维持工作,精度较差。
改造方案:
为恢复控制设备的可维护性、兼容性和可扩展能力,消除设备这些方面的不稳定对正常生产的影响和隐患,需要对现有控制系统进行改造升级。
经业主同意,对原有控制柜进行整体升级替换。一方面是全新更换性能有保证,同时为保证施工质量和进度,整体替换也是的选择;另一方面是原有柜体和低压器件已经没有保留的价值,在原柜体内改造,施工工期没有保障;其三整体替换费用没有增加。设备更新以控制柜端子为界,柜外保留不变,柜内全部更新。新设备的功能不变,工艺原理和操作习惯立足原有规范,并根据积累的经验进行更新设计升级。
PLC:根据设备的工艺性能要求,PLC采用西门子经济型产品S7-200。取消双PLC的运行模式。采用单PLC模式,辅以备件,保证系统在意外之时能快速恢复工作。
HMI:人机界面采用带按键的触摸屏。除保留系统原有功能,提供更完备的信息提示和反馈,更方便的操作。界面全部中文化。
原系统没有独立于PLC的纯手动功能。从而系统失去了在PLC失效状态下,由操作人员进行独立处置的灵活性。因此,在新的控制系统中,增设一套纯手动功能,手动逻辑与PLC无关。在手动模式下,只有液压主泵的启停和液压机构的换向操作可以由操作人员根据需要强制进行,没有其他安全连锁条件。其他部分比如提升机构,液压油温等不提供手动功能。
增设一旁路信号。用途是在特殊情况下,操作人员可以根据需要,在保证安全的情况下,人为地给其他系统一个允许开机的连锁信号。也就是在全系统的开机连锁逻辑中将炉渣破碎机的状态旁路掉。临时满足维持全系统的正常运行。
西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机
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