随着白酒包装生产线自动化程度的提高,不干胶自动贴标机代替手工贴标而广泛应用于白酒包装生产线中,这就对酒瓶瓶身的干燥提出了更高的要求。如果在前端洗瓶和灌装过程中导致瓶身湿润,将直接影响到帖标的效果和产品的质量,为解决这一问题,许多厂家在贴标机前端加装电加热瓶身烘干机。
瓶身烘干机采用循环通道,由12组加热管(每组加热管3根)加热高压风机吹出冷风。由于加热管较多,某根加热管损坏后无法及时发现,且故障加热管的定位和更换需较长时间,会造成生产的的停滞,对企业生产影响较大。为提高加热管故障的适时报警和快速定位.采用电流传感器、PLC及其配套A/D模块进行故障电流检测,利用触摸屏进行故障适时报警和故障加热组定位,可减少故障维修时间,确保生产的顺利进行。
1 电路设计
1.1每组加热管的接线方法

烘干机共有12组加热管,每组如图l所示,按Y形接法接线,并从公共接点引出故障检测线,当加热管工作正常时。故障检测线上的电流i值应为0或很小;当加热管有1根或2根烧坏时,电流i值会增大。利用这个i值的变化即可检测出故障加热组,从而实现加热管故障的快速定位。
1.2故障检测电路的设计
由于要检测出故障电流i值的大小,将每一组加热管的公共端引出线穿过WBl412Sl交流电流传感器的穿孔,检测出i值的平均值,在PLC上接3个FX2N一4AD模块,把模拟量转化为数字量后,即可实现12组加热管故障电流的检测和报警。具体接线方法见图2。

2 PLC程序设计
由于每组加热管的3根加热管的功率不一定完全相等,所以即使在无故障的情况下,在公共结点上都会有较小电流产生,因此,需要根据现场测定或根据经验通过触摸屏预设、一个故障电流值i。。当PLC接收到12组加热管公共结点电流后,自动与i。进行比较,当大于故障电流i。时,PLC通过触摸屏弹出报警画面,提示加热管有故障以及故障加热组的编号,并询问维修人员是否将故障组断电,从而缩短检修人员的故障定位时间,确保流水线正常工作。故障检测和处置流程见图3。

3触摸屏画面设计
3.1技术参数输入画面
现场操作人员可通过触摸屏画面设定故障电流值io(图4),输入值检查无误后,按[修改参数]认输入。

3.2故障报警画面
当加热管有故障时,触摸屏自动弹出图5画面,维修人员可以立刻定位发生故障加热管的位置。如要更换该组加热管,维修人员可按下[停机更换加热管]键,切断故障组电源并立110更换;如按下[暂不处理]键,烘干机仍可继续工作,但操作人员须监测瓶身干燥情况,以免影响贴标工序。

4结论
将同功率加热管按星形接法连接后,利用公共接点电流的变化作为故障报警的依据。通过PLC的比较指令,可以及时发现故障点并通过触摸屏直接反映,缩短了设备的检修时间,确保了设备的正常运行。此方案尤其适合具有多组加热管的装置,具有一定的实用价值。
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