1997年太钢引进的按国二十辊轧机、冷热不锈带钢退火线、光亮线等新装备,是以扩大不锈钢生产能力。冷轧煤气混合加压站,是太钢不锈带钢退火线的配套设 施,有加压机3台,气源为高炉煤气、焦炉煤气。由于生产线工况不稳而造成用量大幅度频繁波动;同时由于气源管网方面的状况较差,高炉煤气压力波动范围3— 10kPa,焦炉煤气压力波动范围1.5。6.5kPa;其波动有时频率很快,仅靠仪表调节产生震荡,无法通过人工调节;经常出现长时间的低压,造成混压 困难,甚至造成高炉煤气蝶阀关闭、机前负压的险兆。
太钢于1999年6月采用了西门子SIMATICS7—300PLC、德国UNI公司热值仪、西门子变频技术等进行全过程自动控制改造,实现了混合煤气热值、加压机后压力双稳定的目标,确保了不锈钢的正常生产,节能效益非常可观。
1系统概要
改 造后的系统构成复杂,仅调节阀就有九个,此外还要增加变频器,由计算机控制切换调节3台风机转速;增加热值仪,串级调节高焦配比。采用西门子S7— 300PLC和研华IPC 610工控机构成DCS系统。S7—300PLC作为下位机来实现所有信号的采集、运算、调节,其特点是:模块化、无排风结构、易于实现分散、运行可靠、 。CP5611卡为S7—300PLC与工控机的通讯接口卡,具有RS485接口和87.5kbps的通信速率,传输距离可达50m,使用中继器 可达9100m。
2控制原理
本系统含四个调节回路:
2.1热值调节
热值是用户气源的主要质量指标之一。
冷轧煤气7昆合加压站以高炉煤气为主气,它不可控制,取决于用户用量;焦炉煤气为辅气,要求控制其两道阀门,使高、焦配比约4:1。
2.1.1“高焦限幅”辅热值
本 回路为一串级、交叉限幅调节系统。以热值调节为主环,焦炉煤气流量调节为副环,加入了高焦煤气流量单交叉限幅。焦炉煤气流量的设定值不单单取决于热值调节 器输出信号,而且受到高炉煤气流量的瞬时值的限制,即按高、焦理论配比值求出应配焦炉煤气流量值,乘以1.05和0.95作为输出信号的上、下限幅值。
该控制思想一则使焦炉煤气流量调节器的调节量不至于过大,从而使高焦配比值在小范围内波动;二则使主环调节器不至于产生调节饱和,加快了滞后较大的主环的动态响应,改善了系统的调节品质。
对 热值仪信号故障也有保护性,在实际的运行中,我们发现工人有时忘记了给热值仪过滤器排水,使煤气人口压力太低,燃烧不够,造成仪表信号显示偏低很多,即使 焦炉煤气阀开到大,也不可能把热值调至“正常”,但此时热值调节器输出信号受到高炉煤气流量的交叉限幅,故在此三个信号中,终以上限值为焦炉煤气流量 调节器的设定值,从而使焦炉煤气流量调节阀被约束在了一定的阀位,终使混合煤
气热值波动稳定在一定范围内。
2.1.2“双阀同控”避“瓶颈”
原 设计一阀自动、另一阀手动,实际上两阀都在手动方式,因而常常顾此失彼,致使南、北阀位相差太大;若采用两路单独的调节器,二阀阀位更加混乱,当系统工况 变化较大时,其中一阀就会成为调节的“瓶颈”;若采用双调节器进行调节,二阀各自进行动作,虽能使系统在某一阀位组合状态下稳定,但有可能造成二阀阀位相 差太大,同样可导致“瓶颈”的现象。
对此采用单台调节器串调双阀的控制方案,即在计算机中设置一台软调节器,其输出信号给到2台手操器,同时带动 2台电动蝶阀。为防止二阀同时动作造成超调,将2台手操器内的死区设置的有所差别,当调节器输出要求的阀位信号与实际阀位反馈信号出现偏差时,死区小的手 操器(电动调节阀)首先动作,若偏差不大时,就能纠正过来;当调节量不够时,偏差增大,死区大的手操器(电动调节阀)也动作,加大调节力度,使系统迅速回 到稳定状态上。当系统出现较大偏差时,常会出现同时超出二者死区范围的现象,则二阀一同动作,使偏差迅速减小到一定范围,此时大死区的电动调节阀停止动 作,剩余的小偏差靠死区小的调节阀来进一步精调到位。
2.2混压调节
混压调节在实际中既影响热值、又影响加压机后压力。所以,混压调节不 好,则热值调节、加压机后压力调节都无从谈起。本回路为一串级随动调节系统,在控制回路中建立数学模型,煤气混合压力的设定值随着高、焦气源的压力波动而 自动计算设定,同时又加以上下限幅,使工艺操作变得更加合理。从热值的稳定方面来看,机前混压能够随高、焦煤气压力波动而适时适度地调整,保证了焦炉煤气 能够按所需的量顺利配人;从加压机后压力的稳定方面来看,机前压力变化范围不至于太宽,减少了对加压机后出口压力调节的干扰。
混压调节就是控制高炉煤气的两道阀门。为了避免“瓶颈”,同样如上所述,也采用了一台软调节器控制2台电动调节阀的方式,减少对机后出口压力调节的干扰。
2.3加压机后压力(变频)调节
加 压机后压力是用户气源的主要质量指标之一,本回路为一定值单回路调节系统。其设定值为3.5kPa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小变频器的 输出频率。从而改变加压机的转速,以“变”求“稳”。在计算机和变频器上都设置了低运行频率,从而保证出口压不至于太低,也保证了自带油泵能够给出足够 的油压油量,以免烧坏轴瓦。这两个频率运行下限是保证加压机设备安全、用户正常生产的两道防线。本工程主要处理发电厂产生的混合污水(其中主要为电厂的工业污水和经过生物二级处理后的生活污水),通过管道输送到调节水池。
控制水平:满足工艺要求的热备系统。系统可以实现全自动控制,要求通过可编程控制器和上位计算机实现。
系统范围:整个系统所有的设备、仪表、电机、阀门等控制对象。
二、污水处理系统总要求
1.处理水量:Q≥400m³/h(其中工业污水:310 m³/h,生活污水:75 m³/h)
2.含油 : ≤300ppm
3.供水方式:连续供水
4.控制方式:全自动控制
三、工艺流程
1. 污水处理工艺流程:
混凝剂
污水来水格栅调节池污水提升泵气浮池中间水池1污水提升泵
混凝剂
澄清池中间水池2 污水提升泵无阀滤池清水池
2.污泥处理工艺流程:
脱水剂
气浮池、澄清池来污泥污泥池污泥提升泵污泥浓缩器污泥螺杆泵带式压滤机泥饼外运
四、控制系统概述
1.自动控制系统
本污水处理工程的控制系统采用开放式的射线式结构,主要由MCC柜、西门子PLC及台湾研华工控机组成
MCC柜安装在废水车间里,上位机、PLC柜放在中央控制室内。MCC柜将动力回路连接到设备,在MCC柜上可以实现对所有控制对象的现场手动控制。PLC柜里安装了控制系统的核心部分---PLC(可编程控制器),能实现整个系统的全自动控制。上位机是工业级计算机,通过以太网交换机与PLC交换数据,实施系统的远程监视和控制功能。系统中的水箱液位,水泵压力 ,阀门位置,水泵运行、故障等信号,都通过控制电缆一一对应至PLC的输入端。其中电动阀门开、关到位,水泵运行、故障信号等为数字量,水箱液位、流量计等连续变量为4-20mA模拟量。全系统共设有298个数字输入点、44个模拟输入点、146个数字输出点、4个模拟输出点。
2.PLC控制系统
该系统的重要部分是PLC控制系统,它的好坏将关系到整个系统的成败,因此本系统的PLC主要选用的是西门子S7-400H系列模块,它是西门子提供的新冗余PLC,由于它是SIMATIC S7家族的一员,这意味着S7-400H拥有所有SIMATIC S7具有的先进性。(需要补充)
根据工艺和业主的要求,PLC控制系统采用的是主、从站结构,由一个主站、三个从站和一个PC站(上位机)组成。用S7-400H系列模块做主站,S7-300系列模块作从站,主站通过PROFIBUS总线电缆和接口模块与从站通讯,这样的构架既保证了PLC系统的先进性又为用户节省了成本。主站是由一个支持冗余的底板和两套S7-400H系列电源模块、CPU模块、以太网模块组成,模块支持热插拔。从站是ET200M站,ET200M是在工业现场经常使用的PROFIBUS DP分布式从站,ET200M从站由一个有源总线模板的导轨、2个IM153接口模块、若干块S7-300系列的模块(PS电源模块、I/O模块、CP通讯模块、FM功能模块)组成,从站的模块也支持热插拔。(需要补充)
2.1系统要求:
系统可利用率不低于 99.9%。
系统精度:输入信号为±0.1%(高电平), ±0.2%(低电平);输出信号为±0.2%。
抗干扰能力:共模电压为250V;共模抑制比90dB;差模电压为60V;差摸抑制比为60dB。
数据库刷新周期≤1s。
CRT画面刷新周期≤1s(复杂画面≤2s)。
CRT画面及数据对键盘指令响时间≤1s。
从键盘发出操作指令到通道板输出或返回信号从通道板输入至CRT上显示的总时间为2.5s。
控制器工作周期,模拟量控制≤0.25s;开关量控制≤0.1s。
忙时,控制器CPU负荷率≤60% ,操作员站CPU负荷率≤40%。
内部存储器占用容量≤50%,外部存储器占用容量≤40%。
I/O点裕量为15%。I/O卡槽裕量为15%。
PLC内部通讯总线的负荷率≤30%。
电气模拟量输入采样周期≤50ms, 非电气模拟量输入采样周期≤200ms,开关量采样周期≤100ms。
2.2硬件配置:
(1)配备有一个主机架,主机架上有电源模块 PS 407 10A 2块、CPU模块 CPU 414-4H 2块、以太网模块 CP 443-1 2块。CPU模块具有大型的程序存储容量,考虑了40%的备用量,存贮器采用闪存(FLASH RAM)技术;模块上有PROFIBUS-DP主/从接口,可以配置成分布的自动化结构,易于今后的系统扩展。过程控制、监视和用所需的故障诊断等,所有功能设置于可编程控制器内。这些功能包括下列内容: 实时钟和日历、继电器和锁存继电器、过渡触点、计时器、计数器、算术运算、逻辑功能、移位寄存器等。智能化的诊断功能连续监控系统工作是否正常,并记录错误和特殊系统事件。
(2)接口模块采用IM153-2,共6块,用于多机架配置中主机架和扩展机架之间的连接,可扩展多个机架,各机架之间的大距离为10米。
(3)配备有三个机扩展机架,扩展机架上有电源模块、接口模块和信号模块,其中数字量输入模块11块、输出模块5块,模拟量输入模块7块、输出模块1块。数字量输入/输出模块能自动诊断无编码器电源、无内外部辅助电压、模块参数错误、看门狗错误、EPROM故障、过程报警信息丢失等;模拟量输入模块能自动诊断无外部电压、组态参数错误、共模故障、短线、测量范围溢出等故障;模拟量输出模块能自动诊断无外部电压、组态参数错误、对地短路等故障。
西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机
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