西门子模块总代理商-南充地区

供应商
浔之漫智控技术(上海)有限公司
认证
品牌
西门子
型号
模块
产地
德国
联系电话
158****1992
全国服务热线
158****1992
经理
聂聪
所在地
上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
更新时间
2023-10-26 04:00

详细介绍

et 200sp 的计数器模块

接口:

24 v 编码器信号 a、b 和 n 来自 p、m 或推挽切换式编码器和传感器

24 v 编码器电源输出,防短路

3 个数字量输入,用于控制计数操作以及保存或设置计数值

2 个数字量输出,无论计数器状态或测量值如何,都可实现快速响应

计数频率 200 khz(进行四重分析时为 800 khz)

计数范围:+/-31 位

测量功能

可设置参数的硬件中断

可设置参数的输入滤波器用于抑制编码器和数字量输入处的干扰

支持的编码器/信号类型

24 v 增量式编码器,带或不带 n 信号

带有方向信号的 24v 脉冲编码器

不带方向信号的 24v 脉冲编码器

24 v 脉冲编码器,分别用于脉冲加计数和减计数

支持的系统功能

等时同步模式

固件更新

识别数据 i&m


控制系统构成

  散热带成型机是一套典型的运动控制系统,它的原料是一盘被卷成盘状的散热带,见图1,而它的成品是一根根有着同样长度和一定高度的锯齿型散热带。

这个机床共由六根轴构成。对轴的各种操作和工艺参数,均是通过西门子的人机界面(hmi)来设定。系统的根轴是速度轴,通过变频器实现速度控制,其作用是将机床的原料—盘状的散热带按照系统设定的运行速度快速放出。系统的第二根轴经过齿轮箱和成型刀具相连,虽然它也是由变频器控制,但它却是机床的主轴,因为在它的轴端安装了作为整个系统主动轴的增量式编码器。第三根轴是一根从动轴,它的位置介于根轴和第二根轴之间起到一种阻尼和缓冲的作用。在传统的工艺中,这根轴被磁粉制动器所代替,但由于磁粉制动器的磁粉随着时间的推移被磁化,产品的质量得不到充分保证。现在我们将这根轴和主轴进行电子齿轮比的相对同步控制,使它和主轴形成一个微小的速差以产生一定的张力,这样既克服了磁粉制动器的缺点,同时也消除了由于原料不平整等因素引起的制造误差。

散热带经过了成型刀具成型之后,形成松散的锯齿状。但是,成品散热带的锯齿状是很紧密的,并且散热带成锯齿状后有较强的弹性,不容易形成终的形状。因此,第四、第五、第六根轴,要对整根散热带子进行多级整形调整。由于机床运行过程中,散热带的移动速度很快,要达到每秒三米,所以系统控制的一个难点是:各整形轴之间要配合得恰到好处,且不能产生累积误差。在这里我公司使用了simatict-cpu所提供的电子齿轮比作地同步功能,使得第四、第五、第六根轴和主轴末端的编码器实现位置同步,很好地解决了这一难题。


系统控制中的另一个难点是:在散热带的快速移动中切出长短一致的带子。对机床第六根轴的控制中,我们使用了simatict-cpu的电子齿轮比同步中的output cam功能,使第六根轴到达规定位置后能迅速发出信号,触发刀具切断带子。

  整个机床的六根轴,通过profibus-dp(driver)通讯口的等时同步通讯模式进行联接,极大地提高了系统的一致性、稳定性和快速性。

控制系统完成的功能

  整个控制系统的核心部件,我们选择了西门子的simaticcpu315t-2dp。它是西门子家族中一款性价比较高的,集成了西门子simotion运动控制器和simatic逻辑控制器于一体的新一代s7-300 plc自动化控制产品。这两大的西门子控制器内核之间的通讯,是由simatict-cpu的内部硬件来保证,勿需要用户额外编制通讯程序,实现了复杂的逻辑控制器和的运动控制器之间的无缝连接,节省了用户的开发成本,大大缩短了系统的编程、调试时间。

  系统中将 cpu315t-2dp的两个通讯口都配置成12mbits/s的通讯速率,其中标准的mpi/dp口用于连接人机界面和变频器,另一个profibusdp(drive)口连接伺服控制器和外接编码器。整个系统的六根轴由simatic t-cpu通过profibus总线形式,采用isochronemode(等时同步)模式链接控制,极大地提高了系统的控制精度。

伺服控制器采用了西门子新推出的sinamics s120cu320,如图5所示。电机模块选用了书本型并带有接口的双轴模块,电机选用1fk7系列带有接口的伺服电机。硬件组态时通过软件s7technology中集成的s7tconfig调试软件,使用“驱动器参数自动配置模式”,一次性将所有伺服系统数据(包括:伺服驱动器参数配置,伺服电机参数,伺服电机所带的编码器)读上来,免去了繁琐的伺服驱动器和电机的参数配置过程。

项目的实施与运行

  simatic t-cpu的开发软件,通过集成在step7环境下的工艺软件包s7technology进行硬件配置,驱动器调试,工艺参数设置,编制程序。

  对simatic t-cpu就编制程序工作而言,与使用simatic s7-300plc的编程软件step7完全一致。这也是对于工程技术人员具诱惑力的地方,只要你有plc编程的技术基础,你就可以在simatict-cpu这个平台上,独立地完成非常复杂的运动控制系统开发任务。由于simatict-cpu是一个集成了西门子simotion运动控制器和simatic逻辑控制器于一体的新一代simatic s7-300plc自动控制产品,所以,你不仅仅可以轻松得到卓越的西门子simatic s7-300plc控制器的诸多技术优势(例如,逻辑控制,工业网络通讯,hmi通讯,远程诊断,等等),同时,可以顺便得到西门子simotion运动控制器的诸多运动控制技术优势。

simatic t-cpu主要用于各种需要多轴运动控制的应用场合。这种多轴运动控制系统的应用,对电气控制系统的实现往往有一定的难度。如果你采用了simatict-cpu,只要在电脑中安装了step7软件和s7-technology软件包,所有多轴运动工艺所需要的运动控制功能,都可以在step7编程库中找到相对应的命令功能块,调用它们和使用通常的simatic s7-300软件功能块没有任何差别。你可以采用plc结构化编程方式,非常容易地实现运动控制的编程、调试工作。这样,西门子simatict-cpu的用户,对工程师运动控制的知识背景要求不高,非常人性化。

  工艺轴的参数,如速度、位移等等,以及轴的各种状态和错误信息都包含在分配给轴的db块中,编程时只要读取各个轴的db块中相应地址的数值,就能对轴的运动状态一目了然。而且,通过db块中的错误报警信息,能够及时地判断和处理故障。图6是机床的四根伺服轴经过配置后所生成的db块。

应用体会

  机床投入运行后工作正常,性能稳定。尤其是设备能够达到每秒3米的成型速度,及其可以动态修改工艺参数的技术特性,受到了用户的好评。

  回顾机床控制系统的开发过程,庆幸自己在项目方案选型阶段,作出了明智的决定—选择西门子simatict-cpu作为控制系统的核心部件,从而保证自己可以在短短几个月时间内,成功地进行了整个复杂电气控制系统的研发,提供了有力的技术保证。

  在系统的研发过程中,得到了西门子技术支持团队的良好服务,在此表示衷心地感谢。

以下工艺功能模块可用于 simatic et 200sp:

tm count 2x24v 计数器模块

tm posinput 1 计数器和位置检测模块

tm timer did 基于时间的 io 模块

tm pulse 2x24v 脉冲输出模块

接口模块 tm pto 2x24v,用于 pto(脉冲串输出)

simatic et 200sp ecc 充电控制器

siwarex wp321 和 wp351

阀岛 airline sp 型号 8647 (bürkert co.)

tm stepdrive 24...48v/5a 步进电机控制(phytron 公司)

除了纯工艺功能模块外,某些 i/o 模块还提供有工艺功能作为单独的操作模式:

di 8x24vdc,高速型,操作模式:di,4 通道计数器和过采样

d/2a,高速型,操作模式:dq,过采样,脉宽调制和输出凸轮控制

d/2a,高性能型,操作模式:dq 和电源控制

ai 2xu/i 2/4 线制,高速型,操作模式:ai 和过采样

ai 2 x sg 4/6 线制,高速型,操作模式:ai 和过采样

aq 2xu/i,高速型,操作模式:aq 和过采样


PLC,CPU,触摸屏,变频器,交换机,电机,电线,电缆,低压,

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