挖掘机造成动臂提起后出现自然沉降的现象

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合肥通达挖掘机维修有限公司
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安徽省合肥市庐阳区北城大道004号
更新时间
2019-08-11 15:31

详细介绍

由于动臂和斗杆自然沉降属于同一类型的故障,所以首先排除动臂缸的自然沉降问题。由液压缸的工作原理知,若缸内的油封完好,则缸内的有杆腔和无杆腔互不相通,即使高压腔内油压达到系统的溢流压力,液压油也不会通过油封流到低压腔中。于是,我们对动臂缸进行了不拆卸试验:启动发动机并将动臂升至高点,即动臂缸伸至终端(将动臂用一个支架支住不动);停机,拆下动臂缸有杆腔一侧的油管,并用专用压板或木塞将该油管封死,以防止液压系统的回油从该管中流出;启动发动机,提升动臂使主安全阀溢流(保持溢流10s),看是否有液压油从动臂缸的有杆腔流出。通过以上的试验,并未发现有油从动臂缸的有杆腔流出,说明动臂缸油封完好。动臂保持阀的液压原理。

在正常工作情况下,只有在先导油管1供给先导油后才能将换向阀2推向左位,同时将动臂保持阀3中的先导单向阀打开使油路与油箱相通,这时动臂保持阀3的主阀芯向下移动,将回油路打开,使动臂缸底部产生回油,动臂缸4回收。所以,若没有先导油压则动臂保持阀是打不开的,它切断了动臂缸底部油管与多路阀的联系,可防止动臂的自然沉降。但是,如果动臂保持阀3中的单向阀因磨损而密封不严时,就会使动臂缸底部的液压油慢慢地流回油箱,从而产生动臂自然沉降的现象(此时打开回油管5会有油流出)。根据以上的分析,我们做如下的试验:启动发动机,将动臂提升到一定高度;停机,打开动臂保持阀的回油管5,看是否有油流出。试验表明,没有油从回油管5中流出。

说明动臂保持阀完好。动臂过载阀2在整机出厂时,其调整的溢流压力一般都高出主安全阀的压力,所以在动臂正常工作时,即使液压系统的压力达到溢流压力,也仅仅是主安全阀的设定压力,过载阀根本就不会打开。只有在停机的情况下,动臂受到强大外力的作用时,由于多路阀处于关闭状态,过高的压力油将过载阀2打开,使液压缸中的油回到油箱,从而对液压系统起到了保护的作用。但是,如果过载阀的调整压力过低或阀芯密封不严时,动臂提起后在自重的作用下,动臂缸底部的液压油就会从过载阀泄漏回油箱,从而导致动臂缸自然沉降。根据以上的分析,我们首先调整了动臂过载阀2的压力,然后试机,发现动臂仍出现自然沉降现象,因而可排除过载阀调整压力过低这一故障原因。

停机,拆出过载阀阀芯做检查时发现,过载阀阀芯的锥面磨损严重,呈环形凹槽,做充气试验时已封不住气了。由此说明,动臂缸底部的液压油在动臂自重的挤压下从过载阀泄回了油箱,因而造成动臂提起后出现自然沉降的现象。我们采用打磨的办法将锥面上的凹坑磨平;与锥阀座对研后,再做充气试验,直至不再漏气为止。将过载阀阀芯装回原位后试机时,动臂自然沉降的故障已被排除。依此类推,我们将斗杆过载阀和铲斗过载阀都做了检查、修整,恢复了过载阀的使用性能,斗杆缸自然沉降的故障也被排除了。排除上述故障后又进行了压力测试,再用测得的各缸溢流压力与故障时测得的数据相比较,结果动臂、斗杆、铲斗过载阀的溢流压力均提高了,通过试机也感觉到动臂、斗杆、铲斗的力量增大了。

但是机器工作时还是感觉速度较慢,且1h后会变得更慢和无力。经分析,造成该机液压系统工作无力的主要原因是系统的压力不足。经检测,该机的液压系统压力并未达到规定值(30mpa)。于是,我们首先调节主安全阀的溢流压力:在主安全阀的测压口上接上两块60mpa的液压表,操作挖掘机让左、右行走系统分别溢流,同时分别顺时针拧紧主安全阀上的调整螺母,使左、右行走系统的溢流压力都达到该机液压系统的标准压力值(30mpa)为止。经检测,此时动臂、斗杆、铲斗在伸出和收回时的溢流压力均已达到30mpa,当操作各部件进行挖掘作业时,感觉机器的力量已达到了原机的状态。通过对该机液压工作原理的分析我们认为,产生整机速度慢的主要原因有:主泵的排量不足。


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