1. 筛板冲孔装置及其控制系统
矿用振动筛筛板(冲孔板)在冲孔加工时,大都是操作工先在钢板上标出孔的位置,然后再由人工进料用冲床冲出。这种加工方式劳动强度大、工作效率低、加工精度难以保证。为此我们研制了自动冲孔系统。 筛板冲孔装置由冲床、 横向工作台、纵向工作台、接近开关,交流接触器,中间继电器,S7-200,TD200等。产品制造流程是:手工上料,按自动运行按钮,横向步进电机和纵向步进电机分别启动完成工件的横、纵向进给,从而冲床完成工件的加工,后横向工作台和纵向工作台回到原始位置。除了具有自动完成横、纵向进给,此装置还具有点动进给功能。 此装置以德国西门子(SIEMENS)公司S7-200系列PLC对冲压机进料系统中的两个步进电机进行控制,实现横向和纵向的自动进给。并使用TD200对工艺参数进行设定和显示。为降低成本,本系统使用了一个步进电机驱动器来驱动两个步进电机。TD200是专门为S7-200系列PLC配备的操作员界面,它是一种连接简单,操作方便,功能强大的实用性人机界面解决方案,它通过一根TD/CPU电缆和PLC实现互连,它具有如下功能:
(1) 显示从S7-200CPU中读取的信息;
(2) 可以调整选定的程序变量;
(3) 提供为具有实时时钟的CPU设置时间和日期的能力;
(4) 提供强制、非强制I/O点的能力;
(5) 提供八个可供用户定义的设定和显示功能。
TD200在系统中的使用使PLC功能更丰富,PLC与用户的接口界面更友好,PLC的可操作性大大提高。
2. 系统控制工作原理
本系统控制原理如图1所示。各部分的功能分别介绍如下:

图1.系统控制原理图
Fig.1 system control principle
1)步进电机驱动器控制原理
驱动器的控制功能主要通过四个输入点完成。
(1)公共端接地。
(2)脉冲信号输出:每来一个脉冲,驱动步进电机运行一个步距角。
(3)方向信号输入:控制步进电机的两个转向,高电平正转,低电平反转。
(4)脱机信号输入:该端接受PLC控制信号,低电平时,步进电机相电流被切断,转子处于自由状态(脱机状态)。高电平或悬空时,转子处于锁定状态。
2)步进电机DJ1、DJ2的功能:DJ1用于纵向进料控制,DJ2用于横向进料控制。
3)其他部件的功能
(1)接近开关JJK1用于安全措施,它确保在冲床的冲头提起回到原位后进料台才送料,以免原料将冲头卡住。接近开关JJK2,JJK3分别是纵向工作台和横向工作台的限位开关。
(2)B1是自动运行按钮;SB2是手动工作台前行按钮;SB3是手动工作台后行按钮;SB4是手动工作台左行按钮;SB5是手动工作台右行按钮;SB6是系统停止按钮。
3. PLC控制程序 PLC控制程序用梯形图进行编程,完成自动和手动两种运行方式的控制。此PLC控制程序由一个主程序和两个子程序组成,一个子程序完成自动运行,一个子程序完成手动运行。其控制程序(部分)如图2所示:

图2. 控制程序图
Fig.2 control program
在自动方式下,横向步进电机首先运行完成第一行孔的加工,然后,纵向步进电机使原料纵向进给;横向步进电机再次完成第二行孔的加工。按此顺序完成整个筛板的冲孔加工。后工作台回原点,以准备下一个筛板的加工。在手动方式下,可以分别完成工作台前进、后退、左行、右行的操作。
4. 结束语 基于PLC控制的冲床进料系统可以实现所要求的技术性能,利用TD200可以改变选定的程序变量并且可以显示过程值。此系统已经投入运行,而且运行状态良好,为操作人员对筛板冲孔的操作和实时监控带来了极大的便利,达到了预期的控制要求。
摘 要: 本文针对传统的由继电器接触器控制的塔式起重控制系统可靠性差、操作复杂、故障率高、电能浪费大、效率低等缺点提出将可编程序控制器和变频器应用于其控制系统.在塔式起重机提升机构加上一套由旋转编码器、PG数模转换构成变频器闭环系统.结果表明:该系统使用方便,具有良好的动态调整性能,极大提高了系统的稳定性、可靠性.
关键词:可编程序控制器;塔式起重机;稳定性
1. 传统的塔式起重机的控制现状
塔式起重机是我们建筑机械的关键设备,在建筑施工中起着重要作用,我们只用了五十年时间走完了国外发达国家上百年塔机发展的路程,如今已达到发达国家水平并跻身于当代国际市场.随着高层建筑发展,对施工机械提出了新的要求.于是,160TM附着式、45TM内爬式、120TM自升式等都由我国自己设计并制造;八十年代,国家建设突飞猛进,建筑用大的250TM塔机也应运而生.进入九十年代,现代化进程不断加快,国内外市场对塔机要求越来越高,众多城市大型建筑、水利、电力、桥梁等不断增加,市场的要求加快了新产品开发的力度MMSonline.com.cn,先后有400TM、900TM水平臂和300TM动臂式塔机[1,、2>.90年代开发生产的塔机产品技术性能均显著提高,起升机构采用三速电机驱动、涡流制动、电动换挡减速箱,变幅回转采用双速电机液力联轴节驱动,或采用变频调速,有多种速度,工作平稳生产效率高.安全装置齐全,动作灵敏可靠,装有防止误操作和野蛮操作装置,可杜绝安全事故[2>.
随着功率电子技术的发展,早在六十年代后期,国外就开始致力于晶闸管定子调压调速技术的开发研究.目前,该技术己进入了成熟稳定的发展应用阶段.可编程序控制器PLC引入到交流电气传动系统后[3,4>,使传动系统性能发生了质的变化.在塔式起重机实现了抓斗的自动控制和故障诊断、检测显示等,达到了新的技术高度.
由变频器构成的交流调速系统可取代直流调速系统,是随着计算机技术特别是大规模集成电路制造技术的不断发展的必然结果,符合起重机的发展趋势,适合发展大起重重量的起重机.
2. 塔式起重机PLC控制系统原理
本系统将塔式起重机控制系统由继电器控制改为PLC控制,四大机构调速均采用变频调速.塔式起重机控制系统的系统总框图如图1所示[5,8,9>.
塔式起重机的起升、变幅、回转、运行电动机都需要独立运行,整个系统由6台电动机和4台变频器传动,使用一台PLC加以控制.
4. 系统软件设计
根据塔式起重机控制电路的工作原理,绘制软件流程图如图2所示.

图2 系统软件流程图
在本系统中,PLC程序设计的主要任务是接受外部开关信号(按钮、联动控制台继电器)的输入,判断当前的系统状态以及输出信号去控制接触器等器件,以完成相应的控制任务。
系统部分梯形图如图3所示.

图3 梯形图
5. 结论
本文设计的塔式起重机PLC控制系统在实验室调试以后,已成功应用于长沙某大型起重机公司,系统经过六个月的连续运行,从未发生一次故障,与传统的塔式起重机控制系统相比较,具有以下优点:
1. 使用方便;
2. 具有良好的动态调整性能;
3. 极大提高了系统的稳定性、可靠性;
4. 每年可节约维修成本1万元左右(据使用该塔机的公司粗略统计,与之前相比,经济效益每年可提高50多万元),运行效率极大地得到了提高.
经实践证明:本系统的设计是行之有效的,具有良好的应用价值.
本文创新点:对传统的继电-接触器控制的塔式起重机进行改造,设计了一套基于PLC的塔式起重机控制系统IIAnews.com,已投入使用.实践证明:该系统使用方便,具有良好的动态调整性能,极大提高了系统的稳定性、可靠性.
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