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2026-05-31 08:40

 1 系统功能

  1.1系统组成

  热电站装机容量13000KVA,全部采用煤发电,安装了四台大型锅炉,小的75吨,大的165吨,燃煤量大,运输皮带长,级数多,运输控制保护闭锁多。

  热电站燃料准备系统主要有桥式抓斗起重机、给煤机、皮带输送机、皮带鼓风机、除铁器、刮板输送机、棒条筛、环锤式破碎机、煤位传感器、锅炉位置开关等组成。图1为四级皮带运输系统框图。

  1.2控制要求

  热电站燃料准备系统,是一个大型的皮带运输系统,工作任务重,带锅炉多,用煤量大,上燃料的保障性、可靠性、准确性、及时性,直接关系和影响着全厂的供电质量和生产效益,所以必须保障这套系统在运作过程中的可靠性。

  要求皮带运输系统从后一条皮带按四、三、二、一逆序启动,加可靠的互锁环节。前三条皮带都是气垫式皮带运输机,在皮带启动前要求首先启动它们各自的鼓风机,把皮带吹起,以减小皮带运行时的摩擦,如果鼓风机没有开动,不允许皮带开动,皮带和鼓风机之间要加互锁。四号配仓皮带给锅炉下料,用电动推杆犁式卸料器进行手动和自动下料控制。

  用煤流传感器、行程开关控制皮带运行时间。为了提高了系统运行的可靠性,正常运行时进行集中自动控制,在故障或特殊情况时可以现场手动控制。

  在每级皮带上都装有除铁器,由于煤中混有杂物,如铁器、易燃易爆的金属物质,特别是,若随煤混进锅炉,将会引起爆炸等危险事故的发生。外面是铁皮裹着,除铁器可以对其起作用,阻止等进入锅炉,引起事故,造成不必要的损失。所以除铁器不开动,皮带不允许开动。

  皮带运输机没有开动,不允许开振动给煤机,若给煤机先开,会压死皮带,使其无法正常启动。同样,振动给煤机没有开动,不能启动抓斗起重机往给煤机中送煤,否则会压死给煤机,使其无法启动。

  两台振动给煤机,一台正常使用一台备用,相互独立不可同时开,要求加互锁。

  所有的皮带运输机设备都运作起来后,系统正常工作,使用自动下料,电动推杆犁式卸料器动作抬起放下,要靠锅炉的位置开关控制,自动抬起放下。出现故障,使用手动下料,加一个手动电葫芦使电动推杆犁式卸料器动作抬起放下。
  系统要求皮带按一、二、三、四顺序停车,在皮带上装有煤流传感器,要求煤流传感器精度要高,当煤流走完后,通过煤流传感器把皮带停下来。先停给煤机,再停一号皮带,按煤流走完的顺序停皮带,上一级皮带煤流未走完,下一级皮带不允许停下,不能误动作,加必要的互锁保护。

  在考虑集中控制的同时,也要考虑现场控制,以免现场发生故障,不能停车,要设现场故障停车开关。设有故障检测及报警系统,对皮带运输机运行状况进行监控,若系统某一部分发生故障,要有报警信号,传入控制室,运行设备在集控室设指示灯,正常运行工作,指示灯亮;故障时指示灯闪烁,电铃响;停止状态指示灯灭。

  2 系统硬件设计

  2.1气垫带式输送机

  采用气垫带式输送机,既将通用带式输送机的支承托辊去掉,改用设有气室的盘槽。

  由于气垫带式输送机没有滚筒和承载托辊及其阻力,由盘槽上的气孔喷出的气流在盘槽和输送带之间形成非接触支承气膜,在通过盘槽时不出现挠曲和摩擦,从而显著地减小了摩擦损耗,气垫输送带的磨损和撕裂现象比槽形托辊输送带少得多,有效地克服了通用带式输送机的接触支承缺点,因此摩擦力小。功率消耗比普通带式输送机低,也不需要更换和修理托辊费用。不发生盘槽与输送机接触而损坏胶带的现象,鼓风机的维修费仅为槽形托辊修费的一小部分,控制设备也较为简单。

  2.2PLC选型

  用PLC进行控制,外围设备少,占地空间小,是实现集控的良好设备,三菱可编程控制器(PLC)功能强,控制精度高,运行速率快,控制功能性好,可以较好地实现集中控制和就地分散控制。

  现场的输入信号有起动、停止、煤流传感、南北线选择、锅炉位置、自动卸料、卸料器抬起和放下位置、给煤机选择等20个;输出信号有振动给煤机、皮带鼓风机、皮带除铁器、皮带运输机、棒条筛、破碎机、刮板输送机、卸煤器抬起和放下、故障报警、起动/停车预告等42个,为了减少成本并留有充分的余量,选基本单元FX2N-48MR和扩展单元FX2N-48ER。

  3 系统软件设计

  PLC常用的编程语言有梯形图语言(LD)、顺序功能图语言(SFC)和功能块语言(FBD),四级皮带输送机控制系统属于典型的顺序控制,所以主要采用顺序功能图(SFC)编程。

  顺序功能图主要采用步进梯形指令编程方式,为了编程方便,程序中采用了许多中间继电器进行程序的记忆、转换,同时程序中还使用许多内部定时器完成延时功能。

  3.1起动程序

  首先,在准备工作时,把就地集中转开关闭合,北线开关闭合,给煤机选择开关闭合,要自动卸料,把自动卸料开关闭合,做好启动前准备工作。准备工作完备后,按下开车按钮,皮带运输机按编写好的程序在PLC的控制下一步步的启动。

  3.2工作程序

  当所有的设备启动后,皮带运输机就开始正常的运煤工作,自动卸料的电动推杆式卸料器在锅炉位置开关的控制下自动工作。

  3.3停止程序

  工作完毕之后,锅炉注满了,按下停止按钮,然后皮带运输机按程序逐步停止。后所有设备全部停下,等待下一次的工作开始。

  3.4故障程序

  在该四级皮带运输机的故障回路中用了下降沿微分输出指令,在设备正常工作时它遇到上升沿不起作用,当故障时设备停止运行,它就接通故障继电器线圈,使故障输出,故障报警,设备停止运行。在正常的停车情况下,它被停车预告输出断开无效,使其不误报故障。

  若运行中出现故障,使某一设备不能正常运行,只要该设备因故障而停车,一个下降沿到了,就会接通PLC中的故障中间继电器,故障线圈闭合,把运行电路断开全部停车,发出故障报警声。等到故障解除然后恢复正常。

  4结语

  ,本系统方案不仅选择了成熟、可靠的软/硬件,并充分考虑了系统的扩展性,符合控制管理一体化潮流,对今后控制功能和管理功能的扩充提供了很好的基础。本系统自投入运行以来,运行状态良好,自动化水平达到国内同行业的水平,取得了良好的经济效益和社会效益。此项目的经济效益约20万元。

  本系统的创新点主要有:改用气垫带式输送机,没有滚筒和承载托辊,减小了摩擦损耗和功率消耗;电气控制采用PLC与接触器结合,解决了传统的继电器接触器控制的诸多问题,提高了系统的抗干扰能力,降低了故障率,使运行安全可靠。

1 前言

  中国的经济在快速发展、人们生活水平在不断提高、城市化进程也在不断加快,但同时却面临着日趋严重的环境问题,特别是城市垃圾的处理。城市生活垃圾已经成为中国严重

  的公害之一。及时处理城市垃圾是建设现代化城市不可缺少的条件。如何解决垃圾问题,已引起全社会的广泛关注。

  目前国内外广泛采用的城市生活垃圾处理方式主要有卫生填埋、高温堆肥和焚烧等,这三种主要垃圾处理方式的比例,因地理环境、垃圾成份、经济发展水平等因素不同而有所区别。中国城市生活垃圾的厨余物多、含水率高、热值较低,利用焚烧法处理垃圾时必须将新鲜垃圾在垃圾储坑中储存3~5天进行发酵熟化,以达到渗出水分、提高热值的目的,才能保证后续焚烧炉的正常运行,将此过程中渗出的水分称为“渗滤液”。垃圾渗滤液中的成分比较复杂,主要是有机物污染物、氨氮磷、重金属等,是一种高污染、强烈恶臭的呈黄褐色或灰褐色污水,对于环境有极大的破坏力。目前主要运用的处理技术方法有回喷法、反渗透法处理、生化处理等。垃圾焚烧处理相对于其它两种方法在减量化、无害化、资源化等方面具有很大优势,这种集环保、发电于一体的垃圾处理技术,正在使垃圾成为一种资源,具有广阔的发展空间,成为解决城市垃圾出路的一个新方向。

2 控制系统的要求

  本系统要求包括(1)能够对实时监控现场的各种状态,显示当前的温度、流量、电机转速、变频器频率(2)能够在现场设定各种控制参数,(3)能够产生报警事件,包括温度过高、过低,流量过大、过小,电机转速过高、过低以及用户特殊定制的报警等。(4)能够加密以防止非专业人员修改系统参数。(5)能够为用户提供远距离开关控制。

3 工艺流程

  本系统的工艺流程主要是渗滤液原料罐首先经过过滤及反冲装置除去渗滤液中的悬浮物和漂浮物,然后送入传输管道,利用高压泵将其直接喷入焚烧炉燃烧。渗滤液流量和焚烧炉温度可以分别通过流量计和温度传感器测出,传给PLC模拟量模块,PLC通过自由口与变频器进行通讯,从而根据炉温来控制电机和泵的转速,以达到控制流量的效果。渗滤液高温焚烧中产生的热能转化为高温高压蒸汽,驱动汽轮发电机。有毒的烟气则利用吸收塔回收净化,然后排入大气层。具体工艺流程图见图1。



图1工艺流程图


4 系统结构及硬件配置

  本系统结构如图2所示:



图2系统结构


  根据系统要求我们选择S7-226 PLC,因为它有两个通讯接口port0、port1。将1口设为自由口通讯方式,与变频器进行通讯,0口保留为PPI协议与人机界面进行连接。模拟量模块选择EM235,具有4路模拟量输入,可以直接与各种参数变送器连接。人机界面选择eview的触摸屏,用户可以方便的定义机组的开关、状态设定、参数修改、报警复位以及显示一些重要参数。变频器选择台达变频器,该变频器操作简单,与西门子PLC组合使用。

5 西门子PLC与台达变频器的通讯

  本系统采用自由口通讯,众所周知采用D/A输出扩展模块来进行运动控制会因为模拟信号的波动和衰减使得系统不稳定,而RS-485通讯仅仅使用一条通讯电缆就可以完成变频器的启动、停止、频率设定,容易实现多台电机的同步运行,降低了系统的成本,增加了信号的传输距离和抗干扰能力。

  频器RS485端口定义如下:

  3: SG+ 信号正端,连接RS485口引脚3

  4: SG- 信号负端,连接RS485口引脚4

  台达变频器支持Modbus通讯协议,该协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过该协议,控制器与其他设备、网络可以进行通讯。为了使西门子PLC能够与变频器进行RS485通讯设定相互认定的参数,只有设定一致才能进行通讯。这些参数包括波特率、停止位、奇偶校验和数据长度等。设置变频器通讯参数如下:

  F2-00 d4 由RS485通讯界面输入

  F2-01 d3 由RS485通讯界面操作,键盘STOP有效

  F9-00 dn 通讯地址为n,根据变频器的站号设置为1,2,3……..

  F9-01 d1 波特率为9600位/秒

  F9-04 ASCII mode 7,E,1

  Modbus通讯协议包括两种通讯模式:ASCII模式和RTU模式,在一个Modbus网络中所有的设备必须选择相同的传输模式与窜口参数。本设计采用ASCII模式,消息帧格式如下所示:

  表1消息帧格式


  PLC采用自由口通讯,首先通过相关程序来读取Modbus通讯协议消息帧的ASCII码值并将其存放到指定的存储单元。将EM235采集到的模拟信号经处理转换为相应的频率ASCII码值替换掉原先存储单元的频率ASCII码值,并利用XMT发送指令实时发送给变频器,以达到实时控制电机转速的目的。

  按照通讯协议让变频器工作在正转50HZ需要发送的字符窜为:

  :01 06 2001 1388 3D

  :为起始位,01为变频器站地址,06为功能码,表示写入字符至变频器,2001为变频器单元地址,1388为命令码,在此表示频率50HZ,3D为校验位,结束符为回车换行

  正转、反转、停止的字符窜分别为

  :0n 06 2000 0012 C7

  :0n 06 2000 0022 B7

  :0n 06 2000 0001 D8

  n为被监控变频器的站号,值为1,2……..32。

6 PID控制

  在工业控制中目前应用多的仍然是PID控制,我们采用CPU内部的PID指令,使用十分方便。S7-200的V4.0版编程软件STEP7-Micro/WIN32提供PID参数的自整定控制面板,可以在线修改PID参数,察看运行结果。由于温度控制是一个大滞后我们采用改进后的PID控制。
  
  其中SPn第n个采样时刻的给定值, PVn第n个采样时刻的过程变量值, KC回路增益,Ts采样时间间隔, Ti积分时间,Td微分时间, Mx第n-1采样时刻的积分项, PVn-1第n-1采样时刻的过程变量值。根据设定温度与当前温度的差值利用PID调节功能实现对温度的监控。PID参数可以根据现场工况通过触摸屏进行现场调节,以保持系统的性能。


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