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上海市松江区广富林路4855弄星月大业领地88号3楼
更新时间
2026-05-27 08:08

   1.前言

    饲料称量包装的准确与否将直接影响到企业的信誉和经济效益。过去采用机械称量、人工装袋,劳动强度大、速度慢、精度低。近几年,采用电子称量装置虽然可使其静态称量精度大大提高,但在饲料加工连续生产过程中,其动态精度仍不能保证。因此,在快速自动称量中如何提高动态称量精度,一直是饲料加工企业急需解决的难题。

    本文是作者在研制饲料自动化生产设备中,为了与配料过程相协调,实现饲料生产的全部自动化,应用PLC作为动态称量包装测控设备,在硬件和软件设计中采用了一些措施和动态控制方法,较好地兼顾了称量速度与精度的矛盾,实现了饲料连续生产中动态称重计量的精度。

    2.系统总体框图及工作原理

    用称重传感器、放大器和PLC组成测控系统来完成饲料的称重、计量、包装的生产工艺过程,如图1所示。该系统以PLC为核心,配以称重传感器、放大器、各种电动执行器和机械装置,实现饲料的动态在线称重计量和包装工作。

    称斗的上方是成品仓,该仓中的原料是来至饲料混合工序生产的饲料散状成品料。成品仓下是一台电动机驱动的螺旋进料装置,启动电动机,则该成品仓中的粉状饲料就随着传输绞笼的旋转而进入称斗中称量。称斗上装有三个S梁式应变式拉力传感器,称斗的重量信号直接由该传感器组转换成与之对应的电压信号,经放大器把该电压信号放大后送入PLC中进行数据处理,当达到预定值时,PLC控制停止下料,然后PLC控制开称斗门,并控制打包机自动装袋后由传送带送出。于是,就完成了饲料称量打包的自动化过程。

    3.提高动态称重精度的硬件措施

     该系统用三个拉力传感器将饲料重量W变换为成线性关系的电压信号Ux,并通过两级放大器进行放大。图中Un表示等效到放大器输入端的噪声和干扰电压,ΔUi表示等效到输入端的漂移电压。设两级放大器的放大倍数为A,则Uo=A(Ux+Un+ΔUi)=AUx+AUn+A·ΔUi式中的第2项主要影响灵敏度,第三项主要影响系统的精度。

    (1)影响传感器的因素及解决办法

    传感器输出信号的稳定性除决定传感器本身的性能外,还与供电电源和传感器的安装有密切关系。本系统采用UH61-100u型三只称重传感器,每只传感器单独供电,通过调节其桥路电压使三只传感器的输出灵敏度K相同,三只传感器串联输出的电压为Ux=K(E1+E2+E3)。为了提高每个传感器供桥电源的稳定性采用二次稳压,并对元器件进行老化、测试后进行选配,特别是对基准稳压管2DW233的老化处理和时漂测试,选择时漂小的通过调节其工作电流使其工作在接近零温度系数(<2ppm/℃)下,使整个传感器电源的温度稳定性优于10ppm/℃。三只拉力传感器安装在称斗和称架之间。如果传感器承受的重量与传感器轴线存有ɑ角,则将产生横向分力而引入误差ΔW=W-Wcosɑ.这对于每次称重25Kg,在称斗皮重为100Kg的情况下,即三只100Kg的传感器实际荷重为125Kg。当ɑ=4°时,称重误差就为0.43Kg。因此,安装传感器时应设法确保传感器都能垂直受力。  (2)影响系统灵敏度的因素及解决办法

    影响系统灵敏度的主要因素是检测电路的内部噪声和外部干扰电压Un,它与放大器所工作的频带相关。在研制中,通过选择低噪声器件,在满足采集速度所需足够宽的频带的前提下,通过选配电阻来提高放大电路本身的共模抑制能力,整个检测系统采用双层屏蔽,采样时间选为工频周期整数倍等项措施,使整个系统获得了能分辨5g重量的灵敏度。

    (3)影响准确度的主要因素及解决办法

    影响准确度的主要因素是整个检测系统的非线性和漂移ΔUi。其中系统的非线性,在选配元器件校正的基础上,采用了软件修正;而对于随温度和时间产生的漂移电压ΔUi,主要采用元器件的老化、测试与分选工艺,筛选掉时漂大的,然后选配温度系数进行补偿,使整个系统的静态精度达到了0.07%,为实现动态称量精度奠定了基础。

   4.提高动态称重精度的软件措施
  
  影响动态称重精度的主要因素是被称物料的比重、流量和落差的大小,它是由成品料仓的压力和PLC所控制的进料驱动装置产生的。因此,改进控制思路,借鉴静态称量精度高的特点是提高动态计量精度的关键。为此,我们选用双速变径变距螺旋加料机,采用"先快后慢,后点动"的控制下料方式,如图2所示。图中:Wx0为称量前PLC所采集的称斗皮重;由此PLC按照每包计量净重量的90%、95%和算出快速下料的终了值Wx1、慢速下料终了值Wx2和称量终了值Wx。其控制过程可以这样简单说明:在下料开始一段时间,PLC控制绞笼电动机快速下料,当检测达到快速下料的终了值Wx1时,PLC控制绞笼电动机开始慢速下料;当检测达到慢速下料的终了值Wx2时,PLC关闭绞笼电动机后采用"点动"下料,当达到或接近期望值Wx时为止。
  
  
  按照上述思路,通过编写全动态控制加料的快慢、速加料和点动下料的软件模块;以及为消除空中落料对称量精度的影响,所编写的自动寻找提前停机量的软件模块等软件措施。该系统使用一年来,经计量部门两次测试,整个系统动态计量准确度优于0.2%。
  
  5.结论
  
  采用PLC控制进行饲料称重包装,具有结构简单、计量准确、工作可靠,较好的兼顾了动态称重计量的精度和速度,满足了在线快速动态重量计量的要求,对水泥、食盐、面粉等的称重包装有借鉴作用和推广价值。

   一、概述

    中国是纺织大国,纺织品靠,在国际上具有很强的竞争力,世界各地的消费者都喜欢中国产的纺织品。促成中国纺织品价廉物美有许多原因,其中,纺织机械性能优良,价格便宜,是重要原因之一。纺织机械厂在保证质量的情况下,挖潜、降成本,取得了许多可喜的成果。某纺织机械厂的FA609转杯纺纱机原采用国外品牌的PLC控制,成本很高,控制系统的成本一直降不下来。由于这两年,国产PLC突飞猛进的发展,从可靠性和性能方面都有了很大的进步。年初,该厂选用了国产品牌中不错的凯迪恩PLC应用在FA506型环锭细纱机,经过半年多的检验,客户反映很好。9月份,该厂又把凯迪恩PLC应用到FA609转杯纺纱机中,又获得成功。

    二、工艺介绍

    输送带启动,左转杯先启动,经过星三角切换后,左转杯启动完毕;再右转杯启动,经过星三角切换后,右转杯启动完毕;左右分梳辊启动,然后是引纱和喂棉启动,各设备都正常启动后,进入正常运行状态。停车时按停车按钮,左右纺杯,左右分梳,喂棉都停,延时,引纱停。引纱和喂棉要用变频器调速。

    监测的参数有:左纺杯转速、右纺杯转速、左分梳转速、右分梳转速、引纱速度、喂棉速度。

    通过监测到的参数,要计算出以下参数:牵伸倍数、细纱捻度、细纱号数。

    设定的参数有:星角切换时间、喂棉预停时间、棉条号数。    

    三、控制介绍

    经过对工艺过程的透切分析,输送带没进PLC,靠按钮控制,排杂是靠左右纺杯接触器的常开点控制。手动部分移到了文本屏上操作。这样PLC选用KDN-K306-24AR,I/O点正合适。省去了使用国外品牌加扩展的控制方式。文本屏选用KDN的文本屏。

    FA609转杯纺纱机需要测6个速度。其中引纱速度、喂棉速度比较慢,使用普通的输入点就可以测出这两个速度。而另外四个速度比较快,需要高数计数,当时国外品牌PLC使用的是四个边沿中断进行计数的。纺织机械厂担心国产PLC是否具有同时处理四个边沿中断这种功能。凯迪恩工程技术人员给厂家演示了同时处理四个边沿中断这种功能,厂家很满意。经过凯迪恩技术人员与纺织机械厂技术人员的共同努力,编好程序,在FA609转杯纺纱机进行调试,获得成功。

    四、控制系统的特点

    该控制系统操作简单,手动操作放到文本屏操作。操作面板简捷,完全满足工艺要求。控制系统的成本比较低。

    精度高,用到了四个边沿中断进行计数,计算准确。

    程序运行稳定,可靠。

    五、结束语

    现在这批FA609转杯纺纱机已在纺织厂运转了两个多月,工作非常好。有意思的是这家纺织厂去年也购进了几台FA609转杯纺纱机,当时控制系统还是国外品牌,现在这批使用的已是国产品牌。前几台测的数据和后几台测的数据是一致的,后几台的文本显示已是四行汉字,比前几台两行汉字信息量又大了,操作便方便了。听着许多机器的轰鸣,看着挡车女工熟练工作。心中感慨:中国的纺织品世界水平,中国机械产品出口不断增长,中国有了自己的PLC,国产PLC有了很大发展,国产PLC不久的将来也会成为国人的骄傲。


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统一社会信用代码
91310117MA1J3R698D
成立日期
2018年04月08日
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500

主营产品

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