改造原因:
现用设备是由德国HAGGLUNDS DRIVES公司于93年底安装交付的,控制主机采用的是西门子第一代PLC产品S5-95U。控制机由双PLC构成,CPU和I/O模板均为冗余配置。控制机是双机一用一备,手动热备切换。由于S5产品正逐步退出市场,模块备件供应周期很长,保障性差,某些部件甚至有价无市,三台设备的PLC都已经配置不完整,只能单机维持运行。为了保证设备满足稳定生产的需要,决定将S5升级到S7。
原S5系统的构成:
控制主机采用的是西门子S5-95U,人机界面为DAA型ITT288-240S智能信息显示器。ITT信息显示器配带有操作按键和通讯口。可实现设备各种状态信息和报警的显示及确认,以及相关工作参数的设置和操作指令的下发。因设备超期服役,人机界面现已经失效。虽然人机界面失效不会导致全系统停机,但系统只能默认在某一模式下工作,且无法在必要时候获取系统的状态和报警信息。柜内器件,除了PLC配置不完整外,其余器件状态尚可。系统所用压力,转速,温度及液位传感器的状态不明。由于人机界面失效,状态无法显示,而且设备一直在运行,无法检测,故系统所有传感器状态不明。器件勉强能维持工作,精度较差。
改造方案:
为恢复控制设备的可维护性、兼容性和可扩展能力,消除设备这些方面的不稳定对正常生产的影响和隐患,需要对现有控制系统进行改造升级。
经业主同意,对原有控制柜进行整体升级替换。一方面是全新更换性能有保证,同时为保证施工质量和进度,整体替换也是的选择;另一方面是原有柜体和低压器件已经没有保留的价值,在原柜体内改造,施工工期没有保障;其三整体替换费用没有增加。设备更新以控制柜端子为界,柜外保留不变,柜内全部更新。新设备的功能不变,工艺原理和操作习惯立足原有规范,并根据积累的经验进行更新设计升级。
PLC:根据设备的工艺性能要求,PLC采用西门子经济型产品S7-200。取消双PLC的运行模式。采用单PLC模式,辅以备件,保证系统在意外之时能快速恢复工作。
HMI:人机界面采用带按键的触摸屏。除保留系统原有功能,提供更完备的信息提示和反馈,更方便的操作。界面全部中文化。
原系统没有独立于PLC的纯手动功能。从而系统失去了在PLC失效状态下,由操作人员进行独立处置的灵活性。因此,在新的控制系统中,增设一套纯手动功能,手动逻辑与PLC无关。在手动模式下,只有液压主泵的启停和液压机构的换向操作可以由操作人员根据需要强制进行,没有其他安全连锁条件。其他部分比如提升机构,液压油温等不提供手动功能。
增设一旁路信号。用途是在特殊情况下,操作人员可以根据需要,在保证安全的情况下,人为地给其他系统一个允许开机的连锁信号。也就是在全系统的开机连锁逻辑中将炉渣破碎机的状态旁路掉。临时满足维持全系统的正常运行。
1 顺序控制指令介绍
PLC应用比较广泛的场合之一就是顺序流程控制。顺序流程控制就是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部的状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动有序地进行操作。它是一种效率较高的编程调试方法,其基本思想方法就是将系统的一个工作周期划为若干个顺序相连的阶段,即步,对步的控制就可以实现系统的各种要求。西门子S7-200系列PLC提供了顺序流程的相关指令,即顺序控制继电器指令LSCR、SCRT、SCRE。LSCR n是标记一个顺序控制器段(SCR)的开始,n为顺序控制器S的地址,当n为1时,该顺序控制段开始工作。SCRE是标记该顺序控制段的结束。每一控制段必须以它为结束。SCRT n是执行SCR段的转移,当n=1时,一方面使下一个SCR段的使能位S置位,以便下一个SCR段开始工作,同时对本SCR段复位,使得本SCR段停止工作。所以控制SCRT的转换条件就可以实现相关的转移。同时使用SCR时有以下限制:不能在不同的程序中使用相同的S位,如PLC控制的流程有两部分,则这两部分之间不能用相同的S位,否则两部分的流程会混串。不能在SCR指令中使用JMP和LBL指令,使用JMP和LBL指令,即不允许用跳入或跳出的方法跳入或跳出SCR段,其实对于用顺序流程控制指令都能实现跳转,完全可不用JMP。不能在SCR段中使用FOR、NEXT、END语句。其在语句表语言中的例子如下:

2 塑料发泡加工系统的工作过程
塑料发泡加工就是对包装材料泡沫塑料原材料的加工处理。加工发料系统采用一台TP270触摸屏带3台S7-200PLC,每台PLC控制两个罐的方案。每个罐的总体流程类似,它可以看成是一个顺序加工过程。系统的主要工作过程如图1说明。在触摸屏上按“程序启动”,开始执行加工过程,首先把原料罐内原有的压力通过排压阀释放,因为上次加压完成送料后罐会有压力存在,如直接打开加热阀,压力从加热阀中冲出会损坏进气管道,所以必须先打开与大气相连的排压阀排压,当压力降为0bar后关闭排压阀,然后根据设定的温度打开加热阀加热空罐,达到设定温度后关闭加热阀,打开进料阀同时接通风机控制接触器,风机抽风,料从进料阀开始加原料。进料完成后操作人员在触摸屏上按“程序开始”,系统开始对原料加设定的压力,加到设定的压力开始保持,保持到设定时间到为止。共分8步完成,每一步的时间、压力均不同。接着对原料进行冷却硬化,后等待出料。要求加热的温度、每步的加压时间、压力,硬化的次数等均可通过触摸屏设定,实时跟踪压力,对整个加工过程能通过屏控制,如启动,停止等。每个罐共有7个被控制的气动阀,1个温度传感器PT100,1个量程为0~6bar输出电流信号的压力传感器(0~20mA),一台进料风机每两个罐共用。

图1 系统顺序加工过程
3 顺序控制指令实现控制系统的功能
因为整个流程是一个顺序控制过程,所以考虑用S7-200的顺序控制指令是合理的,每一步用一控制位S。图1中每一个框可看成一步,步与步之间是步的转换条件。
(1) 起始步
起始步利用其内部的特殊寄存器SM0.1(第一个扫描周期为高电平后变为低电平)来实现对整个流程的初始化。程序初始化时分别置两个S初始位,实现两个罐并行运行,每一组的两个罐可同时工作;
(2) 控制步
在每个LSCR 与SCRE 之间即是本步所要做的控制。罐的工作温度,每一步的工作时间、压力,通过触摸屏设定,存贮在PLC中相应的VW中。当执行到相关的步时,PLC将实时的压力与温度等与设定作比较,如温度未到设定值,则打开加热阀加热,到了则关闭。保压时间未到,则继续等待,直到符合设定值;
(3) 步的转换条件
步的转换条件就是指令SCRT的执行条件。整个流程分成许多步,实现从上一步到下一步的转换由图1中看出有许多条件,利用转换条件对应在PLC中变量或辅助寄存器作为SCRT转换命令执行的条件,就可实现步的转换。激活下一步,同时终止本步的操作。此例中转换条件有来自触摸屏的“程序启动”等按钮、设定的时间,实际罐的温度等作为步的转换条件;
(4) 步的其他功能实现
在控制要求中,要求在执行过程中,如遇特殊情况,要停止整个加工过程。所以系统考虑在触摸屏上提供“程序停止”,一旦按“程序停止”则程序必须停止运行回到初始状态。因此程序在每一步中多加了一个转换条件SCRT,由“程序停止”对应的辅助寄存器作为控制停止转换条件,实现转换到初始步,也就停止加工过程。
在控制要求中,要求在执行过程中,如遇断电则在上电后要有断电恢复功能,即恢复到断电前的加工状态。考虑系统对步进控制位S不提供断电保存功能,所以在程序公共部分(每次扫描都执行的部分)利用MOVEW指令把SW(即16个控制位S对应的字)存入系统提供断电保存功能的VW中,上电后按触摸屏的断电恢复按钮把VW的内容放至SW中实现了对步的断电恢复要求。
在控制系统中加了许多保护功能,如传感器的断线检测,热保动作的提示等提示功能在触摸屏上显示方便用户维护。用了顺序控制指令使整个程序的编制变得更加容易,因为过程分割成许多步后,每一步要考虑的内容变得相对少得多,整个流程始终以顺序控制指令为脉络贯穿着,前后的关系随着顺序控制指令的应用而变得清晰。当然控制也可以用普通的编程方式来实现,比如用移位指令控制某个字的某一位作为流程中某一个环节执行的条件也可模拟顺序控制指令,但这时对移位指令的移位条件的编制变得很复杂,要考虑所有环节的转换条件,而不象顺序控制指令只要考虑本步到下一步的转换条件。而且步进指令不象移位指令受被移位字长度的约束,步到步的跳转、分支实现也很方便,但用移位指令来编会相当费力。可以看出步
进指令其实是程序框架指令,是否应用它及对它应用是否合理直接影响程序的结构。与其他品牌的PLC相比西门子的顺序控制指令比较灵活,简洁。
4 结束语
此系统应用顺序控制指令使得调试过程相当方便,因为每一步相对独立,涉及的量不多,所以监测调试的工作量大大减少,只要每步调试通过,整个过程会很顺利。应用顺序控制指令与用户要求在触摸屏上显示每一步的加工状态正好吻合,也使得屏上显示界面控制变得简单,临时因用户要求改动也变得相当方便,体现出顺序控制指令的强大优势。系统的投入运行的时间去年10月,几乎是天天24小时运行,情况良好,满足用户的要求
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