1 引言
斗轮堆取料机是大型散装物料装卸机械,供电方式一般采用电缆卷筒或滑铝集电器,电压等级为AC380V50Hz、三相四线制;如有条件采用高压电缆卷筒,电压等级为AC6kV50Hz、三相三线向机上供电。在采用电缆卷筒或滑铝集电器,电压等级为AC380V50Hz、三相四线供电系统中,其驱动机构中的斗轮与悬臂皮带机的驱动电机选用三相鼠笼异步电动机,功率较大,起动方式采用直接起动或自耦变压器减压起动,存在很多不足之处。采用直接起动,起动电流大,一般为电动机额定电流的4~8倍,造成供电电压显著下降,影响同一电源其它电气设备的正常运行;采用自耦变压器降压起动,起动过程中会出现二次冲击转矩和电流,不能带载起动,控制线路复杂,维护不便。采用软起动器起动,无冲击电流,可恒流起动,可自由地无级调压至佳起动电流。
2 软起动器特性
(1) 使电动机起动电流以恒定的斜率平稳上升至设定值,对电网无冲击电流。
(2)电动机在起动过程中保持恒流。确保电动机平稳起动,且不受电网电压的影响。这是由于在晶闸管移相触发电路中引入电动机电流反馈的缘故。当电网电压波动时,控制电路能自动改变晶闸管的导通角,从而使起动电流保持在原设定值。
(3) 起动电流上升速率可调,从而减轻电动机起动时转矩对负载的冲击。
(4) 起动时间可调。
3 软起动器控制
以DQL1000/1500.35型斗轮堆取料机为例,笔者选用CMC—S22系列电子式软起动器,对斗轮、悬臂皮带驱动机构电动机进行软起动控制,斗轮机构驱动电机P=90kW、IN=164A,悬臂皮带机驱动电机P=90kW、IN=164A。供电系统采用滑铝集电器供电,上机电压为AC380V50Hz、三相四线制。
悬臂皮带机控制如附图所示:电动机主回路由断路器9QM2,正反转控制接触器9KM2、9KM3,旁路运行接触器9KM4,热继电器9EH1、半导体保护熔断器FU1-3,软起动器CMC-S组成(斗轮驱动电机单向运行其控制原理与悬臂皮带机控制相同)。
控制信号由PLC继电器输出模块直接输出PK1、PK2,软起动器复位信号PK4;软起动器故障报警由端子5、6送出一无源常开点以及控制电源断路器9QM2,热继电器9EH1,控制电源保护断路器9QF1的辅助触点均送入PLC输入模块。控制及系统保护由PLC程序完成。
软起动器设置:
(1) 斜坡时间5s
(2) 起始电压60%UN
(3) 限流1.5~3IN
(4) 停车时间10s
(5) 设定控制功能为自由停车,起动加速检测
PLC机型的选择步骤与原则
随着PLC技术的发展,PLC产品的种类也越来越多。不同型号的PLC,其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等也各有不同,适用的场合也各有侧重。因此,合理选用PLC,对于提高PLC控制系统的技术经济指标有着重要意义。
PLC的选择主要从PLC的机型、容量、I/O模块、电源模块、特殊功能模块、通信联网能力等方面加以综合考虑。

西门子触摸屏变量指针的应用在有的项目中,们需要在触摸屏上来实现多路数值的显示,比如说们需要显示通过模拟量模块采样过来的温度值。因选择的触摸屏的画面比较小,们不能在触摸屏上显示全部的温度值的时候,如果要实现这样的功能,可能会选择在多个画面来做这个温度的显示,但对于西门子的触摸屏来说,们可以使用它的变量指针化的这个功能来实现在一个画面上对所有的温度值进行显示,但同时它也有缺点,就是在同一时刻只能显示一个数字
PLC机型的选择
PLC机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争的性能价格比。选择时主要考虑以下几点:
(一) 合理的结构型式
PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。
整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中;而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I/O点数、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面选择余地大,且维修方便,一般于较复杂的控制系统。
(二) 安装方式的选择
PLC系统的安装方式分为集中式、远程I/O式以及多台PLC联网的分布式。
集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低;远程I/O式适用于大型系统,系统的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在现场装置附近,连线短,但需要增设驱动器和远程I/O电源;多台PLC联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通讯模块。
用户通过以下步骤可配置Smart 1000 IE与S7-200 SMART CPU的PPI通信。 步:在WinCCflexible的主工作窗口中,展开左侧树形项目结构,选择“项目”>“通讯”>“连接”,双击“连接”图标以打开“连接设置”的属性窗口。第二步:在“连接”窗口中双击名称下方的空白表格,或者右击鼠标选择快捷菜单中的“添加连接”可以添加与CPU的连接。第三步:添加连接后,根据项目需求用户可以修改默认的连接名称“连接_x”,并选择“通讯驱动程序”和是否在线。由于连接的设备是S7-200SMART CPU,所以在“通讯驱动程序”下方的下拉菜单处选择“SIAMTIC S7 200SMART”作为通讯驱动程序,同时在线连接。 第四步:设置连接参数。先选择Smart 1000 IE的接口为“IF1B”,即触摸屏的RS422/485物理接口。选中该接口后,该接口的参数设置窗口将在其下方自动显示。设置触摸屏的通信波特率为187500,站地址为1。接着在“网络”窗口选择“PPI”为通信双方的通信协议。 后在“PLC设备”窗口设置CPU的站地址,此处设置CPU的站地址为2注意:CPU的地址必须不同于HMI设备的地址,二者不能重复。 第五步:设置S7-200 SMART CPU的波特率和站地址。在STEP7 Micro/WINSMART软件的项目树中选择“系统块”,然后按“回车”键,即可打开如所示的“系统块”窗口。为CPU的RS485端口设置的站地址和波特率必须与图6的配置保持一致,CPU的站地址为2,通信波特率为187.5kbps。

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