一 引言
本论文所研究的内容是某大型采石厂的技改项目,在进行技术改造之前,粉碎好的石头从15米高的粉碎作业区经过三级传送带运送到停留在地面的卡车中。石块在传送带上传送过程中时常飞溅下来,对地面操作装载人员的人身安全造成严重威胁,同时,因为传送带大型驱动电机开关瞬间存在电弧放电、工作现场噪声太大也对操作人员安全不利,因此,该采石厂迫切希望对石料的传送过程进行改进,改善作业人员的工作条件。为使该采石厂实现装车过程全部自动化,作者研究和设计了一套远程自动控制系统。该系统已经在某大型采石厂得到了实际应用,成功实现了控制面与操作面的分离,工作人员安全有了可靠保障。
二 系统功能
系统功能如图1所示。初始状态当空车停留在装载区时,绿灯(L2)灭,红灯(L1)
亮,表示可以开始装料,此时,进料阀门(K1),料斗阀门(K2),电动机(M1,M2,M3)皆为OFF状态。系统开启后,进料阀门K1打开料斗进料,石料经过6s搅拌后,出料阀门打开,同时传送带驱动电动机M1运行;经过2s后,电动机M2运行;再经过2s,M3运行,依次顺序起动送料系统。物料通过传送带的传送,装入汽车。进料阀门K1打开后,如果装料过快,料斗中原料快溢出时,检测开关S1=1(打开),进料阀门K1关闭。当汽车重量达到额定数值后,称重开关S2动作,料斗进料阀门K1关闭,10 s后出料阀门K2关闭,每过一个2s后M1,M2,M3依次停止,M3停止同时L2亮,L1灭,表示汽车可以开走。
三 硬件系统设计
1.下位机设计选用
由于自动送料装车系统这个控制对象的控制量为开关量,而且控制的量比较少,在保证正常工作的前提下,基于性价比的原因选用超小型PLC低档机。而松下电工FP0系列C14就是一款性能的超小型PLC低档机。它的编程口为RS232口,可直接与计算机相连,无需适配器,程序存储容量5K。
2.上位机设计选用
在系统中,上位机主要完成管理功能。基于此,设计选型时,用PC代替工控机。PC价格便宜,操作方便,内存大,人机界面友好,带有标准的 RS-232 通信口,易于和FP0型PLC相连。而工控机目前价位较高,出于经济性考虑本项目没有采用工控机,PC完全可以满足要求。
3.PLC与上位机的联接
系统的通信设计选用点对点结构。由于FP0型PLC的通信口和编程口共用一个RS232接口,故采用RS232-RS232的编程电缆作为PC与PLC的连接线,通信距离可达15,能够满足工作现场要求。
四 软件
1.PLC控制程序设计
步 确定输入、输出点数并连接线路,PLC外部端子接线如表1所示;
第二步 根据系统的功能要求绘制程序流程图,如图2所示;
图2 PLC内部程序流程图
第三步 根据流程图编写PLC内部程序,在此从略,梯形图程序可向作者索取。
2.PLC通信协议及其实现
要想实现对PLC的远程控制就必须研究PLC的通信协议,从而使PC机发出的指令能够被PLC识别并做出正确的响应。松下FP系列PLC通信数据格式如下所示:
指令信息(PC发出)
| % | H | L | # | 发送文本 | BCC | CR |
PLC应答信息(正常时)
| % | H | L | $ | 响应文本 | BCC | CR |
PLC应答信息(发生错误时):
| % | H | L | ! | 应答信息 | BCC | CR |
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