泸州西门子一级代理

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品牌
西门子
产品规格
模块式
产地
德国
关键词
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更新时间
2026-06-01 06:42

 主轴是机床高速旋转的运动机构,是机床的关键部件,其性能直接影响零件的加工质量。在实际加工过程中,对于不同的材料为了保证零件的表面粗糙度、形位公差及切削力等,需要主轴有不同的转速。主轴的变速一般采用电控或变速箱来实现。电控主轴直接采用变频

系统控制主轴的转速,而主轴变速箱则采用不同的齿轮组合实现几挡不同转速的控制。许多机床采用主轴变速箱形式。主轴的转速与输出功率必须配套,如果用单一的齿轮比,虽然可以改变主轴转速,但不可能充分利用主轴电机的功率。为了兼顾主轴的转速与功率,必须采用不同的齿轮组合。 
    今年初,我们成功地完成了一台五坐标数控龙门铣床的技术改造。其主轴采用变速箱变速,控制系统为西门子SINUMERIK 840C数控系统 ,坐标及主轴驱动采用西门子SIMODRIVER 611A。根据该机床的主轴换挡结构,结合控制系统的特点,通过内置式PLC控制程序,对主轴换挡进行了自动控制处理。

    1 主轴换挡机构
    该机床的主轴换挡机构由两个双向电磁阀(SOL1~SOL4)控制两个油缸,分别推动两个齿轮组上下移动,每组齿轮有上下两个位置,变换齿轮变速比,产生4挡转速。在主轴箱内安装了4个挡位检测开关(SW1~SW4)。压力继电器(PS1)检测换挡液压压力。其换挡结构见图1。

    2 控制系统的信号与数据接口
    控制系统由NCK和PLC模块组成,它们之间靠数据块传递消息。机床的输入输出点接入PLC的输入输出模块中。NC系统给主轴发出速度指令电压。系统主轴数据块中存放有主轴换挡的有关数据,通过PLC程序,对这些数据进行实时操作。系统可以有8挡转速控制。该机床采用了其中4挡,相邻挡位间可以存在转速的交叉。
    为实现主轴的自动换挡,在机床数据中预先设置了主轴4个换挡转速范围。NC控制系统依据不同的挡位给主轴驱动装置发出不同的指令电压,对应主轴电机不同的转速。
    输入信号:挡位检测信号SW1~SW4,换挡液压压力PS1,主轴电机停转Nmin,主轴电机实际转速Nact;
    输出信号:换挡电磁阀SOL1~SOL4,电机驱动指令电压Vist。
    系统主轴数据块包含摆动速度、摆动频率、内置换挡范围、当前挡位、换挡命令、目标挡位、换挡结束标志、主轴电机运行状态、主轴禁止和主轴PLC控制等数据。控制系统的信号流见图2。
    系统可采用SW1~SW4检测开关的状态组合编码作为当前主轴挡位的标志。电磁阀及检测开关状态见表1。
   表1 主轴换挡状态 换挡号 SOL1 SOL2 SOL3 SOL4 SW1 SW2 SW3 SW4

    挡 1 0 1 0 1 0 1 0

    第二挡 0 1 1 0 0 1 1 0

    第三挡 1 0 0 1 1 0 0 1

    第四挡 0 1 0 1 0 1 0 1

   3 主轴自动换挡的PLC实现
    主轴换挡的控制过程是在PLC中实现的。PLC接受到NCK发出的换挡命令,先检查主轴电机是否处于停转状态,如果未停,PLC向主轴发“主轴禁止”命令,使主轴停止。PLC设定一个特定定时器,根据目标挡位,给相应的换挡液压油缸(SOL1~SOL4)发出输出命令,推动相应的齿轮运动。同时,启动主轴摆动模式,设置摆动频率,使齿轮在移动中啮合。定时器定时到了以后,PLC检测相应的挡位开关是否生效,如果生效,说明换挡齿轮啮合到位,同时上报NCK换挡生效,并向数据块填写“当前挡位”。此时,主轴自动进入下一挡转速。否则,PLC进行错误报警处理。主轴换挡控制流程见图3。

    在PLC设计中,必须注意的是:
    为了使主轴换挡不致于混乱,在PLC程序的初始化模块中,系统一通电就扫描机床挡位检测开关,在数据块中设置“当前挡位”,对系统状态进行初始化。
    必须把主轴的转速降为零后,才能对运行中的主轴换挡,否则会造成齿轮碰坏。
    在主轴转入下一挡转速前,相应的换挡油缸必须移动到位,使相应的齿轮啮合。
    为了更好地啮合,油缸在移动过程中,控制主轴作轻微的来回摆动,这样可缩短换挡时间,同时也避免齿轮硬顶造成撞伤和精度破坏。

    4 结束语
    当前,国内广泛开展的机床改造翻新将涉及到主轴换挡的问题。主轴换挡控制处理得当,不仅可以提高机床的加工精度,而且可以延长主轴的使用寿命。
    本课题针对SIEMENS 840C控制数据接口及机床换挡机构的特点,采用机电一体化,通过PLC程序的设计,实现了在数控程编中只要写上主轴转速,数控系统将自动实现换挡。改造后的主轴,换挡自如,运行可靠。对换挡过程中出现的油缸行程不到位、换挡压力不够都有及时的报警提示与错误处理。机床主轴的自我保护功能是设计者必须注意的问题。在换挡中可能会出现液压方面的问题,如换挡压力不够、液压电磁阀失灵造成油缸不到位。换挡超时时,系统要提出明确的报警,禁止主轴换挡,以保护主轴。在换挡过程中,巧妙地利用主轴的摆动模式可实现柔性换挡。同时应利用定时器,对输出命令的响应作出定时检查。

   近些年来,随着我国的电力、电器行业的迅猛发展,对材料提出了新的技术要求,带动了铜加工行业的加工工艺的进步。我们参与完成了铜加工设备中名为“无氧铜杆连铸机组”的关键设备的电控系统的开发生产。 所谓的无氧铜连铸,是先将铜在400KW的中频加热炉中融化,铜水表面始终覆盖着一层木炭粉,将铜水与氧气隔绝,而后在冷却水套中结晶成铜杆,通过牵引

实现连续铸造。这样工艺生产出的铜材导电性能好,线路损耗低,已经受到行业的认可。 电控系统负责完成铜杆从上引连铸 、牵引、卷绕成盘的流水线的整个生产过程的控制。其中伺服电机带动减速机和及其他机械结构将铜杆向上牵引,实现连续铸造;再由变频器带动机械对铸造好的铜杆实现牵引、卷绕、完成盘状包装。 由于这种冶炼设备都连续24小时不间断运行,一般日产20吨Φ8mm铜杆,产量大,产值高,所以对机组的可靠性要求也很高。设备一旦由于故障而停机,为了避免炉中的铜水冷却凝固后与炉子结为一体,必须要通电保温,光的电费损失就高达5000元人民币。由于停机造成大量的废铜也是一大笔损失。同时,该种设备的工作环境却相当恶劣:现场环境温度极高,距离中频加热炉旁2米的环境温度还要达到50℃,会加速电器元件的老化;炭粉、灰尘等导电颗粒可能会影响触摸屏、PLC、伺服驱动器等电器元件的正常工作。这样的环境已经超越了一般电器产品的环境要求,但产品一旦发生故障又会带来损失和不良的反响,这样的设备对我们及选用的产品来说都是一种考验。 为此,我们经过了广泛的市场调查,进行了实物试验,并进行了方案论证。我们终采用了抗干扰能力强、性价比较高的日本富士电机公司的触摸屏和可编程控制器来控制交流伺服系统和变频器,组成整个项目的电气控制系统。 系统控制框图: 2# 上引连铸 机构单元 RS485 通讯模块 RS485 通讯模块 RS485 通讯模块 牵引与卷绕机构单元 1# 上引连铸 机构单元 电控系统主要分两大组成部分:


    1. 铜杆上引部分。

    2. 铜杆牵引卷绕成盘部分。 以下对于各部分的控制要求与电气系统组成予以分别的说明。

    一:铜杆上引部分: 上引系统硬件构成及控制框图: 1# 上引机构组成 2# 上引机构组成 富士可编程控制器 SPB 交流伺服系统 富士触摸屏 UG20 富士可编程控制器 SPB 交流伺服系统 机械部分 富士触摸屏 UG20 机械部分 上引部分由如上控制框图所示的两套完全独立的机构组成,通过触摸屏设置上引的位置控制量、上引的速度,以及作为整个系统故障及运行数据、状态显示。通过可编程控制器完成速度与牵引距离的浮点数算法,然后通过PLS1这条脉冲输出指令完成上引的控制过程。上引节距的控制精度为0.01mm, 速度高可达到3m/min。由于SPB系列的PLC具有100kHz的输出频率,很轻松地控制伺服电机实现高速、高频的运行与停止,保证了上引的速度与精度。

    二:铜杆牵引与卷绕部分: 这部分负责将前面连续铸造出来的12根铜杆,通过12个变频器牵引,再通过另外的12个变频器来进行卷绕控制,实现成品的绕盘,终形成盘状包装。
    1.铜杆牵引部分: 铜杆牵引部分与前面的上引部分进行RS485的通讯,可以直接获得连铸的速度,以此作为基准速度,并接收与每一根铜杆相连的浮辊电位器的信号,以此获得由于机械打滑等原因引起的线速度误差。PLC将两部分数据运算后,修正变频器的速度,使牵引系统及时地将连铸出来的铜杆牵引到绕盘部分。 由于SPB系列可编程控制器具有bbbb-DATA的数据传递功能,能够实现每一个处于RS485通讯网络中的可编程控制器之间的数据共享,可以大大减少工程技术人员编制通讯程序的时间,极大地提高了编程效率。即使2套独立的上引机构有不同的连铸速度,也可以通过实时的数据传送到牵引部分的PLC,使之及时调整变频器的牵引速度。 而且,SPB系列可编程控制器的A/D模块的转换精度达到14位(16000/10V)的高分辨率,即使每一根铜杆的线速度有微量的速度变化,都能通过高分辨率的A/D模块敏锐地捕捉到,使PLC能够迅速修正。
    2.铜杆卷绕部分: 铜杆卷绕部分是整个系统的难点:没有任何其他的传感器等电信号,仅仅依靠控制前文提到的卷绕变频器,就要将铜杆绕成一圈圈均匀排列好的由外往里或由里往外的渐开线状的盘型,循环往复后逐渐堆成圆柱型的一大卷。由于铜材本身就有一定的硬度,除了牵引轮、导向轮、转动的绕盘外再也没有其他机械机构,同时客户还提出要求,要通过触摸屏设定绕盘的内、外径尺寸。
    首先,我们运用高等数学的理论建立数学模型,进行jingque的数学计算。SPB系列的可编程控制器具有强大的浮点运算功能,使我们顺利地将高等数学的运算公式转换成可编程控制器的运算公式,很好地实现了绕盘的控制。 其次为了节约成本,我们通过利用可编程控制器的48个输出点,加上我们自己编制的专用程序实现了jingque到0.1Hz的调频,顺利实现了对24个变频器的调速控制,省掉了24路D/A的转换,极大地降低了成本。 我们经过调试和精简PLC指令,顺利地完成了卷绕部分的工作,达到了客户的要求。 总结: 值得一提的是,在项目中,出于成本控制的考虑,往往不配置与触摸屏连接的RS232通讯模块,但是触摸屏又已经占据了编程口,给现场调试中进行在线监控带来了困难。这时,我们把计算机直接接到富士PLC的编程口,调试时取代触摸屏,从电脑把数据输入到PLC的数据寄存器,将PLC内的辅助继电器地址强行置位,而且置位后的数据立即参与运算,实现了在线监控。这种直接输入的功能,令调试变得更直接、更便利。


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成立日期
2019年09月10日
法定代表人
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500

主营产品

西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机

经营范围

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