番禺安川变频器维修yaskawa变频器维修
- 供应商
- 广州腾鸣自动化控制设备有限公司
- 认证
- 报价
- ¥100.00元每件
- 手机号
- 15915740287
- 联系人
- 李德潮
- 所在地
- 广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号
- 更新时间
- 2024-12-16 07:00
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广州腾鸣自动化控制设备有限公司,
地址:广州市番禺区钟村镇105国道路段屏山七亩大街3号(新光高速汉溪长隆路口,距顺德不到5公里)
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安川变频器维修常见故障:上电无显示,上电过电压报警,上电过电流报警,oc报警,ol报警,输出不平衡,模块损坏,参数错误等故障。
一、振动筛工作原理及结构
振动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形,而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力,可以改变振幅。而调节上、下重锤的空间相位角,则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。
振动筛一般由振动器、筛箱、支承或悬挂装置、传动装置等部分组成,本案例所监测的振动筛如图1所示,其被用于某洗煤厂进行煤粒的筛选,其振动器结构如图2所示。
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图1 振动筛结构图
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图2 振动器结构简图
二、振动数据分析
此振动筛从2017年6月份运行至2017年10月,总体振动趋势稳定,其中非电机侧振动器各测点的振动趋势如图3所示。
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图3 振动器各测点加速度振动趋势
如图3所示,设备各测点高频段振动从10月15日开始出现劣化,10月23日后急剧劣化。水平向测点振动较垂直向测点振动劣化更迅速,7h和8v测点振动较5h和6v测点振动劣化更明显。提取8h测点的振动趋势,如图4所示。
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图4 8h测点振动趋势图
如图4所示,测点加速度振动趋势劣化明显,但测点速度趋势未见存在明显的劣化趋势。测点加速度振动从10月15日开始劣化,至10月21日存在短暂的劣化后稳定状态,但从10月21日至10月23日测点振动有轻微的下降,10月23日后测点振动加速度出现急剧劣化。提取测点振动信号的时-频信息如图5所示。
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图5 7v测点高频段振动加速度时域信号及其频谱
如图5所示,测点加速度时域信号存在明显的冲击特征,冲击频率约为160hz;测点信号频谱中,低频段存在明显的约163hz的频率及其谐频,且存在较明显的调制边带,调制频率与设备的转频相符;高频段存在较高的噪声平底,对高频段信号进行包络解调,解调结果如图6所示。
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图6 7v测点高频段包络解调谱图
如图6所示,对高频段进行包络解调后,解调谱中主要特征为约165hz的频率及其谐频。提取测点低频段信号的频谱如图7所示。
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图7 7v测点低频段频谱图
如图7所示,测点低频段频谱中主要特征为约163hz及其谐频,且存在明显的调制边带,调制频率与设备的转频相符。
结合设备的参数,约165hz的频率与振动器的轴承内圈特征频率相符。
综合如上信息,判定振动器7/8测点对应的轴承内圈存在剥落,建议客户择机对设备进行检修。在织布的生产工艺过程中,根据其生产工艺要求的不同(比如织布的纬线密度、经轴的质量差异等),要求机台的主电机输出一个相对较匹配的车速,以达到提高生产效率的目的。故此,一台织布机一般需配备5-6个电机皮带轮,根据以往的车速经验,选取较接近理想车速的皮带轮对机台进行调速。但是,这种调速方式具有以下缺点:
1. 经常更换皮带轮,劳动强度比较大;而且容易损坏皮带轮。
2. 调速精度不高。更换皮带轮是一种有级调速方式,还是难以寻找到理想车速点。
3. 断线、断头率较高。比如某个经轴只能承受290转/分的车速,若以偏高的300转/分车速运转,就容易断线,影响其效率。
4. 运行方式不经济。在断线卸载运行时,电机照样恒速运转,此时消耗的功率是无用功率。
二、 变频调速改造可行性分析
根据变频调速的原理可知,变频调速是无级调速方式。调速范围大(0-400hz均可,一般情况下可使用30-70hz),其调速的jingque度可达hz。若采用变频调速,只选取一个皮带轮即可,采取调整变频器的输出频率就可达到机台车速的目的。因此,变频调速给织布机造就了一种很理想的调速方式。其主要特点下面接合实例进行总结分析。
三、 变频调速使用情况实例
在2002年底至2003年初,我公司与佛山市棉织厂共同努力,对其中87台意大利生产的sm93剑杆织机进行了变频调速改造,实践证明,取得了比较好的效果。
1、实现了无级调速。未改造前,其采用更换皮带轮的有级调速方式,多也只能实现5级车速;改造后,电机转速、机台车速快慢任意可调。见下表所示:
参数比较 改造前 改造后(选用340转/分的皮带轮)
调速范围 260转/分,300转/分,340转/分,360转/分,430转/分 车速范围 频率运行范围
204转/分――476转/分 30-70hz
调速精度 高相差20转/分 hz(即车速0.068转/分)
2、实现了较为经济的节能运行方式,每节约一分钱就是增加一分钱的利润。由于织布时经常断线,此时电机消耗的功率是无用功率,采用变频调速后可参数设定其节能输出(即非全压输出),此时电机运行电流也随之下降,根据电机运行功率计算公式p=1.732ui*cosΦ可知,其消耗的功率呈平方比下降。实际对同一品种布监测数据表明:
日产量 耗电 每米用电 节电比例 提高生产效率
改造前 126m 59.6 kwh 0.473 kwh ――― ――――――
改造后 148m 66.5 kwh 0.45 kwh 4.86% 14.86%
3、提高了生产效率。从上表分析数据可知,在较为理想的车速下运行,减少了断线、断头率,从而提高了生产效率,提高了机台利用率。若以每台织机30万元价值计算,相当于为每台织机减少了约四万多元设备投资。
4、提高了织布机的自动化程度。机台织布工人都可根据实际需要按"↓"或"↑"调整车速,从根本上解决了更换皮带轮的麻烦。
四、 在改造中应注意的问题
1、由于机台配用的是普通的三相交流电机,其散热风扇的运行频率与电机绕组的运行频率相同。故在选择皮带轮时直径不宜过大,致使变频器运行频率较低,从而导致电动机温度偏高。
2、因织布机启动方式是:先启动电机,再通过电磁离合器瞬间加载,此时电机的运行电流急剧加升,以4.5kw电机为例,现场实测其瞬间加载电流为16-20a。故在变频器选型时应放大一个规格,为避免加载时变频器出现过流保护。