6ES7222-1HD22-0XA0全年质保
- 供应商
- 浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
- 认证
- 手机号
- 15221406036
- 经理
- 聂航
- 所在地
- 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
- 更新时间
- 2024-05-08 07:10
6es7222-1hd22-0xa0全年质保
1 引言
钢丝绳牵引胶带输送机作为一种运输设备,于七十年代在我国矿山投人使用。它具有运输距离长、运输量大、操作简单、维修方便等特点,可用于水平或倾斜运输。
钢丝绳牵引胶带输送机作为煤矿的主井提升设备,担负着运输煤炭及运送人员任务,其可靠性直接关系到全矿的安全生产和人员生命财产的安全。该运输设备采用感应调压器调压,经硅整流器整流后供给直流电动机,操作系统为继电器操作。继电器操作系统使用的继电器较多,用于实现逻辑功能的接点及其连接线更多。原设备运行时间已很长,经常发生元件或接点烧坏现象,特别是在运送人员期间,钢丝绳牵引胶带输送机巷道内沿线保护的执行继电器的接点烧损粘连,一旦发生危险,不能及时停机,这是不允许的。为满足安全生产及高产高效矿井的需要,设备改造是十分必要的。
2 可编程序控制器的特点
日立公司生产的em系列可编程序控制器规模小,扩展能力强。存储器采用eeprom芯片,数据可进行电写人及擦除,不需要电池保留程序。可编程序控制器使用梯形图来编写程序,该程序与继电器操作系统图相似,比较直观,容易理解和掌握。使用的编程器指令少,操作简单,使用方便。可编程序控制器的内部输人输出接点,是数字逻辑运算接点而不是实物继电器的接点。它动作可靠,运行稳定,不需要维护。由于逻辑功能是由可编程序控制器完成的,取消了繁杂的外部连接线路。每条线路的状态在可编程序控制器上都有相应的指示,以便于了解运行情况或诊断故障。
3 系统组成
可编程序控制器由机架、电源模块、cpu模块、输人输出模块组成,装配在操作台内部。系统框图如图1所示。钢丝绳牵引胶带输送机有自动、手动、运人运煤及检修运行方式。在自动运行方式下,只要系统在工常工作状态下,把转换开关转到自动状态,输送机就会自动加速直至等速运行,当运输任务完成后停机。手动状态时,由司机控翩终的等速运行速度,因为有输出电压的限幅功能,不能超过额定运行速度。检修运行状态是用于检查牵引钢丝绳及负荷皮带的劳损情况。
系统在运行中,如果井口接载皮带机因故障停机、井口、井底人过位保护或胶带机巷的沿线保护动作,则系统自动停机井发出报警信号。可编程序控制器采用光电隔离的输入模块及继电器隔离的输出模块。使输入输出与微处理机隔离,抗干扰能力强,系统具有极高的稳定性和可靠性。
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4 程序流程图
可编程序控制器的程序流程图如图2所示。在钢丝绳牵引胶带输送机起动之前,可编程序控制器软件先检测各个运行是否满足要求,如不满足则发出警告待处理完满足条件后才发出运行指令。系统在运行过程中时刻检测各输入端口的运行状态,有变化立即作出反应,发生故障则报警直到中断运行。
系统软件设计时把复位优先的锁存指令用于安全保护回路,以满足在役有处理完故障之前闭锁起动回路的要求,从而提高了系统的安全可靠性。
5 结束语
自系统改造后运行至今,运行稳定、性能可靠。降低了设备运行的故障发生率,减少了设备维修时间,提高了生产效率。
1 引言
随着改革开放的大力推进,中国的钢铁工业经过多年的技术改革获得了突飞猛进的发展,wto的加入使中国的钢铁工业再一次面临巨大的竞争,这不仅在钢铁的质和量上要求越来越高,而且在品种,规格及外观的设计上也要求越来也多。因此,如何把钢材的质量、品种、规格、生产日期、生产厂家等标志信息高质量且高效率打印到钢板上而又不浪费钢材,成了一个急待解决的问题。
液压驱动的钢板打号机已经成功的解决了这一难题,整个打印过程由液压驱动完成,其控制系统采用了fx2n-32mr可编程控制器(plc)作为核心部分,操作由台达人机界面完成,使得该系统的抗干扰性,实用性,及易维护性都得到了提高。
2 打印机系统组成及工作原理
2.1 机械系统构成
钢板打印系统结构如图1所示,主要由四部分组成:
(1) c型架:牵引缸2控制,可在小车上前后移动,其虎口上装有机械开关,用以检测c型架是否前进到位。
(2) 压印辊:由压印缸驱动上下移动,压印辊可转动且装有刻有阳文的字模,用以打印标志信息。
(3) 小车:由牵引缸1可前后移动,上面固定有c型架。
(4) 调平辊:由调平缸驱动上下移动,用以保证压印过程中支撑钢板保证打印信息的深度和清晰度。
图1 钢板打号机结构示意图
2.2 工作原理
钢板打号机工作原理如图2所示,当钢沿着辊道运行道起始位置时,挡板升起到位,钢板运行到降速位置时辊道电机降速运行、钢板到达停止位置,运输辊道停止,靠钢板的惯性使钢板与挡板接触。钢板到位后,见图1牵引缸2动作推动c型架前进直到钢板接触横梁上的机械开关并发出c型架前进到位信号,然后调平辊上升,上升到位,压印辊下降,下降到位后推拉缸动作,由于钢板的反作用力c型架相对轨道后退,这样压印辊上的标志信息随着压印辊的转动而印在了钢板上。随后,压印辊上升,调平辊下降,推拉缸及牵引缸2复位,辊道电机动作,钢板运出,一个钢板的打印工序结束。
图2 钢板打号机工作原理图
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3 硬件系统组成
上位机采用触摸屏人机操作界面、下位机采用日本三菱公司的fx2n-32mr系列plc和泵站组成。fx2n-32mr plc结构紧凑,,且基于bbbbbbs平台的fxgpwin编程软件,指令集功能强大,编程方便,且可在线调试。
整个设备具有手动操作功能、自动操作功能、调试功能、故障诊断功能。人机界面设有监控界面、手动界面、自动界面、调试界面、参数设置界面、故障显示界面。
4 控制流程图
根据钢板打印工艺要求,设计控制子程序、打印子程序和复位子程序分别如图3、4和图5所示。
图3 打印主程序
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图4 打印子程序
图5 复位子程序
5 结束语
此钢板打号机由液压驱动完成,通过台达人机界面操作,采用了三菱fx2n-32mr可编程控制器进行控制。通过首钢带钢分厂一年来的实际运行证明该系统工作稳定、操作简单、维护性强、打印的标志信息美观清晰,增强了产品在国内外市场上的竞争力,提高了企业效益。
表
3、发射机监控系统的硬件和软件设计
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系统设计包括硬件系统设计和软件系统设计。硬件系统设计主要包括plc及外围线路的设计、电气线路的设计等。软件系统设计主要指编制plc监控程序,有些系统还包括上位机程序的编写,比如在本例中就包括上位机程序。硬件系统设计主要是设计出电气控制系统原理图,电气控制元器件的选择等,在这里硬件设计不做详细阐述,主要给大家阐述软件设计的步骤和过程。在plc程序设计时,除i/o地址列表外,还要把在程序中用到的中间继电器、定时器、计数器(plc中的软元件)和存储单元以及它们的作用或功能列写出来,以便程序的编写和阅读。下面结合我开发过的“dx-600中波发射机自动控制系统”具体介绍广播发射机自动控制系统plc程序的编写及调试。
西门子s7-200cpu的编程软件为 v3.1 step 7 microwin sp1。该软件是基于bbbbbbs的应用软件,它支持32位bbbbbbs95,bbbbbbs98和bbbbbbsnt操作系统。他支持stl编辑器、阶梯图编辑器和fbd三中编辑器。你可以选择自己熟悉的编辑器。为端子号分配地址是编程的部,实际编程时为了增加程序的可读性,常用带有实际含义的符号作为编程元件代号,而不是直接用元件在主机的直接地址。例如编程中的“高功率开机”作为编程元件代号,而不用q0.1。符号表可用来建立自定义符号与直接地址之间的对应,并可附加注释,有利于程序结构清晰易读,以及日后软件的维护更新,在实际的开发中应该注重这点,它往往能起到事半功倍的效果。按监控系统要完成的任务plc程序可分为三个主要部分:l、广播发射机及附属设备(比如空调等)的自动开与自动关;2、模拟量的采集监控以及开关量的采集监控;3、与上位机通信,实现校时、数据的显示、参数的设置和故障记录等。
1、广播发射机及附属设备的自动开与自动关:要实现发射机的自动开关机,首先必须向plc提供发射机的开关机时间表,该时间表的存储,应保证当plc断电的情况下不丢失。所以把它放入数据快可确保数据的稳定。plc内部有自己的系统日期和时钟,plc可通过相应的指令读实时时钟和设定实时时钟。plc内部用8个字节表示日期和时钟,他们都用bcd码表示,从低到高分别表示年、月、日、小时、分钟、秒,第7个字节为0,第8字节表示星期。值得注意的是系统不会检查、核实时钟各量的正确与否,所以在设置时钟和日期时必须确保输入的数据是正确的,还有,不能同时在主程序和中断程序中使用读写时钟指令,否则,产生非致命错误,中断程序中的实时时钟指令将不被执行。在编写发射机自动开关机程序段时,程序应该不断的读取系统时钟,并与数据块中的开关机时间表进行比较,如果与时间表中的时间吻合则执行相应的操作如开机、关机等,在本例中我用read_rtc指令读出plc的内部时钟,接着用bcd_i将bcd码的plc时钟转换为十进制plc时钟,再拿它与数据区中的开关机时间表比较,如果吻合则执行相应操作。
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2、模拟量的采集监控以及开关量的采集监控:发射机模拟量的采集可通过em231、em232或em235模拟量输入输出模块来实现。在本例中采用的是em231,可通过dip开关设置模拟量的输入范围,单极性:满量程输入0到10v、分辨率2.5mv;满量程输入0到5v、分辨率1.25mv;满量程输入0到20ma、分辨率5μa;双极性:满量程输入负5v到正5v、分辨率2.5mv;满量程输入负2.5v到正2.5v、分辨率1.25mv,根据实际需要设定响应的档位,如还不能满足则采样点要经过电路或仪器转换成合适的信号。要实现模拟量的监控就必须提供上限和下限,模拟量的上下限应该和开关机时间表一起放入数据快,程序应不断的取的模拟量的值并与数据块中的上下限比较,如果越限则报警或执行相应的操作。开关量的监控相对简单,不需要扩展模块,从plc取得高低电位后直接可进行判断,有一点值得注意,为了防止干扰,模拟量应取多次的平均值,开关量的检测用延时接通电路。这样能很好的避免误报警和误操作。在本例《dx-600中波发射机自动控制》系统中,模拟量由于开始没有取多次平均值经常出现误报警,开关量也偶尔出现误报警,通过对模拟量多次取平均值、开关量采用10毫秒延迟电路后得到解决。
3、与上位机通信,实现校时、数据的显示、参数的设置和故障记录等:plc与上位机通信可采用自由通讯协议,自由通信口(freeportmode)方式是s7-200plc的一个很有特色的功能。s7-200plc的自由通信,即用户自己定义通信协议,波特率高为38.4kb/s。它使s7-200 plc可以与上位pc机进行通信。pc机的rs-232可通过pc/ppi电缆与 s7-200plc连接起来进行自由通讯。与pc连接后,plc程序可以通过使用接收中断、发送中断、发送指令(xmt)和接收指令(rcv)对通讯口操作。在自由通讯口模式下,通讯协议完全由用户程序控制,协议的制定依系统不同而不同,在“dx-600中波发射机自动控制”系统中为保证数据传输的正确无误,还采用了一种数据校验机制,把要传输的数据块中的各字节做“与”操作,得到的“和”作为校验字节。此种校验方法有简单实用等特点。通过smb30(口0)或smb130(口1)允许自由口模式,而且只有在cpu处于run模式时才能允许。当cpu处于stop模式时,自由通讯口停止,通讯口转换成正常的ppi协议操作。通过与pc的通讯,plc把采集到的数据发送到pc上位机,这样上位机程序经过响应处理就能实现数据的图形显示。发射机的开关机时间表、模拟量的上下限也能很方便的通过上位来修改,而不必修改plc程序。plc的时钟也能通过上位机来设置(校时)。另外,通过上位机还可以定时抄表、记录故障的发生时间、类型,停播的时间等等,方便技术人员维护发射机。上位机程序的编写可通过任一款可视化编程软件如vb,vc,c++builder等,建议用c++builder,它有功能强大,易学等特点。
4、发射机监控系统的调试
系统调试分模拟调试和联机调试。模拟调试可借助于模拟开关和plc输出端的输出指示灯进行;需要模拟信号i/o时,可用电位器和万用表配合进行。调试时,可利用上述外围设备模拟各种现场开关和传感器状态,然后观察plc的输出逻辑是否正确。如果有错
误则修改后反复调试。s7-200不但能在pc机上编程,还可在pc上直接进行模拟调试。联机调试时,可把编制好的程序下载到现场的plc中。有时plc也许只有这一台,这时要把plc安装到控制柜相应的位置上。调试时一定要先将主电路断电。只对控制电路进行调试即可。通过现场联机调试信号的接入常常还会发现软硬件中的问题,经过反复测试系统后,才能后交付使用。
本例“dx-600自动控制系统”投入使用后,的确大大减轻了值班任务,而且能及时发现一些人工值班不易发现的故障,通过上位机对发射机的实时数据及故障记录都能很好的保存,供技术人员维护用