张家港 乳化液污水处理一体化处理设备 品质为本 天环净化
- 供应商
- 常州天环净化设备有限公司
- 认证
- 品牌
- 天环净化设备
- 尺寸
- 可加工定制
- 作用
- 水净化
- 联系电话
- 13961410015
- 手机号
- 13961410015
- 经理
- 吕经理
- 所在地
- 常州市新北区薛家镇吕墅东路2号
- 更新时间
- 2024-11-25 09:00
某钢厂冷轧乳化液废水设计处理量20m3/h,来水codcr10000~40000mg/l,油含量1000~5000mg/l,具有乳化程度高,化学性质稳定,化学成分复杂,油类等有机污染物浓度高,可生化性差等特点。为满足生产需求,需对废乳化液进行预处理工作,处理后出水并入稀碱油废水系统进行生化处理,终经超滤反渗透处理后回用。该乳化液废水处理系统原工艺为“调节池加温去除上层浮油+破乳+气浮+不锈钢超滤”,在处理过程中由于来水水质不稳定,破乳时间短效果差,油水相不能有效分离,气浮效果差,导致超滤膜污堵严重。超滤每运行24h就必须进行化学清洗,且清洗周期需24h以上,导致乳化液系统无法正常运行。
为了增强破乳及气浮效果,减轻超滤膜污堵情况,笔者对该系统工艺进行优化试验研究。优化工艺为“调节池加温加酸破乳去除上层浮油+中和混凝+气浮”,经过试验,破乳及气浮效果得到有效改善,气浮后出水已经满足乳化液系统出水水质要求,可直接并入稀碱油废水处理系统进行二次处理,因此在原工艺基础上取消了超滤步骤,从而减少了超滤维护清洗、更换及运行费用。
乳化液废水处理系统设计提升量为20m3/h,来水主要污染物指标:来水codcr10000~40000mg/l,油含量1500~5000mg/l,由于破乳及气浮效果差,不锈钢超滤进水codcr在5000~30000mg/l,油含量1000~5000mg/l,造成不锈钢超滤膜污堵严重,导致系统无法正常运行。
1.2 工艺改进情况
1.2.1 原工艺流程图
由图1可以看出,该工艺流程将调节池加温至65℃,通过刮油机回收上层浮油,破乳罐投加硫酸控制ph值进行破乳,破乳完成后自流进气浮池内,用气浮法去除水中悬浮的油粒及其他污染物,气浮池出水经纸带过滤机去除杂质,自流进超滤循环箱内,后经不锈钢超滤膜过滤后排入稀碱油废水处理系统进行二次处理。
由图2可以看出,该工艺流程将调节池加温至65℃,并投加硫酸控制ph值进行破乳,通过打回流操作,使硫酸与废乳化液充分反应,增强破乳效果,上层浮油通过刮油机进行回收,破乳罐前端投加液碱调节ph值至7~9,破乳罐出口处投加pafc混凝剂,气浮池前端投加助凝剂pam,通过气浮法去除水中悬浮的油粒及矾花等杂质,气浮池出水可直接排入稀碱油废水系统进行二次处理。经优化后,气浮效果得到明显提升,codcr去除率达93.7%,出水codcr小于2000mg/l,油含量小于200mg/l,可直接并入稀碱油废水系统,因此取消原工艺中超滤步骤,同时确保了乳化液系统的正常运行。
2、优化试验研究药剂选择
2.1 絮凝剂的选择
试验选取乳化液调节池内经硫酸破乳并加热至65℃后原水,试验前使用液碱进行中和处理,试验水样:codcr含量30346mg/l,ph值为7.8(以下简称乳化液试验水样)。分别投加硫酸铝、pac、pafc作为絮凝剂进行药剂筛选实验,实验结果以上清液codcr去除率作为判断依据,其结果如图3所示。
目前,切削液废水多采用常规的物化方法结合生化方法处理,切削液废水经过气浮隔油→氧化→生化,这种常规的技术路线处理工段繁琐、成本高,处理后的废液达不到地表排放的要求,且处理过程中会产生大量的气浮渣及污泥。传统的膜处理技术则存在膜堵塞快,需频繁清洗等问题,振动膜是通过振动在膜表面产生高剪切力,可有效阻止颗粒污染物在膜表面沉积,维持较高的过滤速度。本研究提出了一种采用超滤振动膜处理切削液废水的处理工艺,考察了超滤(uf)振动膜对切屑液废水的处理效果及膜通量的稳定性