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二氧化锰制取废干电池和电解锌的研究

发布时间: 2010-01-03

文章是已鉴定的广州市科技攻关项目《废干电池无害化与资源化技术研究》的第二报,文章简介废干电池经热解、破碎、磁分离金属铁、酸溶和净液后,同时电解制取锌和二氧化锰、实现资源绿色循环的研究。
关键词:废干电池;同槽(同时)电解;锌;二氧化锰
本研究以占国内96%以上的锌锰干电池和碱锰干电池为对象。按收集的40余kg、56个牌号的混合电池成份分析平均计,这类干电池大约含有15.6%锌、20.4%二氧化锰和22%铁,其中,锌部分以金属形态、部分以氯化物及氧化物形态存在;锰部分以mno2形态、部分以mnooh形态存在;铁则以金属形态存在;还含有11%~12%水、10%~11%有机化合物、10%石墨棒、少量铜帽以及钙、铝、硅等。为使废干电池回收利用取得zui大的经济效益,实现资源的绿色循环,本研究以电解取得其自身市场价值zui高又可返销作电池原料的电解锌和电解二氧化锰为目标,其中又以比分步电解成倍节电的同时电解(国内称同槽电解)为重点。本文介绍从废干电池同槽电解制取锌和二氧化锰的研究结果。
1国内外zn-mn同槽电解研究
1.1zn-mn同槽电解反应过程
1)金属离子在阴、阳极析出总反应

2)阴极副反应

3)阳极副反应

电解锌过程有锌与氢的竞争析出反应。但极化作用使氢离子在阴极的析出电位比锌离子更负,使锌优先析出,这是电解锌得以工业化的理论依据。阳极过程也存在析二氧化锰与析氧竞争,但由于析氧超电压较高而使析二氧化锰得以实现。因此,任何降低析氢或析氧过电位的因素,均不利于生产。锌、二氧化锰及氢、氧理论析出的电极电位及电耗如表1[1]。
表1zn及mno2电解析出的电极电位及电耗

注:*为25℃时o2在pb上过电位;**为25℃及500a/m2时h2在al上过电位。
实际生产中,单独电解1t锌的直流电耗≤3182kw?h(槽压3.3v、阴极电流效率ηk≥85%),单独电解1t二氧化锰的直流电耗≤2260kw?h(槽压3.3v、阳极电流效率ηa≥90%)。zn-mn同槽电解若能达到上述电流效率的话,每生产1t锌可同时获得1.408t二氧化锰,因此,可比单独电解时节省直流电1倍。
1.2国外zn-mn同槽电解研究
zn-mn同槽电解原是湿法冶金生产电解锌时,为去除锰而开发的。其原理是在对含锰的硫酸锌溶液电解时,在阴极电析锌的同时,在阳极电析二氧化锰。由于zn-mn同槽电解能同时得到2种固体产品,使直流电耗成倍下降,该工艺成为湿法冶金1项节能技术,这就是“同时电解”或“同槽电解”的涵义。根据文献[2],早在1971年,g.angelou发表了zn-mno2同槽电解的报导。1975年南非gamzinc公司和澳大利亚雷斯顿工厂用此工艺处理富锰锌矿,zui大限度地去除锰,其条件是:在90℃、电流密度≤286a/m2、酸度≤30g/l、pb-ag阳极及添加阳离子聚丙烯酰胺下,阳极电流效率(ηa)20%以上,所得阳极产物mno2夹杂大量pb、k等,达不到电池mno2质量标准。1982年,印度的a.m.pande报导了硫化锌精矿、软锰矿同时浸出、zn-mno2同槽电解扩大试验的报导:在80~85℃、酸度49g/l、zn98g/l、mn≤33g/l、阴极电流密度dk为400~500a/m2、阳极电流密度da为100~130a/m2下,可得合格电解zn和mno2产品,但未见工业化报导。1994年,意大利工业化学和材料科学院的maurobartolozzi等发表了从碱锰型废电池同时电解回收zn和mno2的研究[3]。其回收工艺可归纳为:废电池→拆解→分拣(除塑料、铁壳)→水洗(除盐)→酸溶→过滤(渣焚烧)→中和(除铁离子)→过滤→预电解(除ni、cd、hg)→电解(zn和mno2)。其预电解,目的是去除汞、镉及镍,使用工业级钢网为阴极、铂网为阳极(表面积均为6cm2),极间距35mm,电极电流密度3.33a/m2,50℃,槽压2.5v,电磁搅拌,溶液zui终ph值3.7,hg、cd及ni去除率分别为96%、71%和37%。后进行zn-mn同槽电解,使用表面积为6cm2的铅阳极,电极电流密度dk=da=500a/m2,电解8.5h,溶液zn由16.5降为3.7g/l,mn由10.8降为9.6g/l,ph值1.2;阴极电流效率ηk82%;阳极析出物仅含mno270%。按所提供数据,作者推算出其阳极电流效率ηa为9.14%。
1.3国内zn-mn同槽电解研究
我国自1973年起,先后有贵州工学院、中南工大、西北矿冶研究院、东北工学院等着手研究zn-mn同槽电解[2]。1989年,贵州工学院的江声扬等发表了其zn-mn同槽电解影响因子的研究结果[4]:①温度(62.85~87.15℃)及电解液zn2+浓度(72.86~136.4g/l)之间的交互作用对阴极电流效率影响显著,电流密度(121.4~286.6a/m2)影响不直接;②对阳极电流效率影响的因素大小如下:电流密度>温度>电解液mn2+浓度;电流密度(71.4~168.6a/m2)越高或温度(62.85~87.15℃)越低,阳极电流效率越低,但>85℃后,阳极电流效率略有下降;电解液mn2+浓度影响不大;③认为适宜的电解条件是:82~85℃,da为80~100a/m2、dk为136~170a/m2,电解液zn2+80~100g/l、mn2+35~42g/l,电解终酸60~70g/l,添加混合添加剂。1991年,中南工大与开封炼锌厂合作进行zn-mn同槽电解中试[5]。该试验以碳酸锰矿与锌焙砂同时浸出制取硫酸锌锰液,经净化,进行同槽电解。其规模为zn1500t/a、mno21800t/a;使用铝阴极和铅-银合金阳极,dk=238a/m2,da=50a/m2,电解液zn2+65~70g/l,mn2+45~50g/l,电解终酸35~40g/l;取得阴极电流效率75.73%,阳极电流效率92.66%。该装置早已拆除,虽经鉴定,但成果未有推广。贵州工学院的梁杰认为[2],该工艺存在的主要问题是:①由于电解mno2电流密度低,总的电流强度就低,设备利用率低;②电解mno2终酸要求≤40g/l,电解液循环量大,设备利用率较低,成本高;③电解温度高,明显降低氢在阴极上超电压,加剧杂质的危害及析出锌的腐蚀返溶。

1991年,原轻工部化学电源科学研究所高效岳等以化学试剂配制溶液进行了zn-mn同槽电解研究[6]。他们指出,电解液酸度和杂质阳离子有显著影响,据此提出3点措施:①提高阴极电流密度,推荐200a/m2;②提高电解液纯度;③加表面活性剂。他们认为,只有使电解液酸度与单独电解mno2时相当或略低、阴阳极电流效率均较好时,zn-mn同槽电解才有工业生产价值(工业生产ηk≥85%、ηa≥90%)。
1996年湖南常德包智香发明的专利[7],采用的阴极电流密度80~120a/m2、温度80~95℃、h2so415~60g/l及无添加剂条件下,阴极只会析氢而得不到电解锌。
,国内外未见将zn-mn同槽电解用于废干电池回收的成功例子。
2电解装置及试验条件
2.1电解装置
用恒温磁力搅拌器加热及搅拌,于2~3l烧杯中,安放2块阳极(浸没面积487cm2),1块阴极(浸没面积244~30cm2),同极间距100mm;以直流稳压电源供电。每次电解4~15h,试验前后,分别称取阳极和阴极重量、测定溶液组成及产物mno2含量,计算电流效率。
2.2试验条件
根据文献调研,影响zn-mn同槽电解过程zui重要的因子是电极材料、电解液组成(酸度、各种离子浓度)、电解温度、电极电流密度和添加剂。本研究以目前电解mno2生产使用的高效节能的钛锰合金板为阳极,以电解zn常用的、对氢过电位较高、又较易剥离电积锌块的纯铝板为阴极,电解液锌锰离子浓度则取决于废干电池组成及浸出条件,不纳入本试验内容。本电解过程只有酸度、温度、电流密度和添加剂可调控,由此确定电解试验条件如下:
2.2.1电解液酸度
本试验的废干电池浸出液经除铁、脱氯、锌置换后的组成为:zn2+52~72g/l、mn2+45~64g/l,ph值4.5~5.5。为了减少影响因子,先以分析纯试剂硫酸锌和硫酸锰配制组成与上述相仿的电解液,考察酸度的影响,寻找适宜的电解工艺条件,然后按优选的ph值进行浸出液电解。对浸出液杂质浓度,控制总铁<20mg/l、cl-<100mg/l。另有报导[4],cl-有利于改善电解二氧化锰的电性能,故对不同含cl-量的电解也进行考察。
2.2.2电解温度
zn-mn同槽电解过程中,温度对阴极和阳极的影响截然相反。按其各自的生产条件,温度上升时,氢在阴极上的过电位下降,电析锌出现返溶,阴极电流效率下降,但阳极产品mno2含量增加,电性能变佳,阳极电流效率上升,槽电压降低,电耗下降。本试验参考前人的研究,以能获得合格产品mno2的80~85℃为主,同时考察60、70℃的情况。
2.2.3电极电流密度
据文献报导[8],随着电流密度加大,产品mno2比重及mno2含量下降,杂质含量上升,非γ-mno2增多,电性能变差,阳极电流效率下降。为确保mno2质量和节能,国内生产上da常用范围为50~65a/m2。
但对电析锌,在80~85℃及酸度0.5mol/l下,按文献介绍的试验结果分析[9],选用的dk应在500~1000a/m2之间,才能使氢在锌上的过电位保持相当于40℃的水平。因此,本试验的电流密度,阳极取30~100a/m2,阴极取250~1000a/m2。
2.2.4添加剂
在zn和mno2同时电解研究的报导中,添加剂作用显著,主要作用是抑制高温下阴极析氢及锌返溶,但均未公开其添加剂种类和化学组成。添加剂对电极过程的作用十分复杂,迄今尚无成熟的理论可用于指导电解生产。理论上,是提高阴极析氢过电位,从而提高高温下的阴极电流效率。本试验对电镀和电解用过的添加剂:有机酸、胺类、表面活性剂、骨胶、无机酸或其化合物,进行筛选。
3结果与讨论
3.1电解液酸度及电解温度对电极电流效率的影响
表2列举以分折纯试剂配制浓度为1.0mol/lznso4、1.1mol/lmnso4、初酸度为0.1mol/l的混合溶液,在70、85℃,阴、阳极电流密度分别为1016、64a/m2下,随着电解进行,酸度不断上升和电极电流效率的变化情况。由表2可见,同一温度下,随着电解终酸度上升至>0.5mol/l后,阴极电流效率下降,阳极电流效率稍有下降。而电解温度上升时,较高酸度下,阴极电流效率明显下降,阳极电流效率明显上升。这表明,在zn-mn同槽电解过程中,高温下,酸度对阴极的影响十分显著。生产上单独电解zn时,室温下,电解终酸度可取1~3mol/l;在本试验85℃条件下,该范围不可行。因此,根据表2结果,本zn-mn同槽电解的生产条件,以控制电解温度85±3℃、终酸度≯0.6mol/l为宜。
表2不同温度及电解终酸度下的电极电流效率(%)

 

3.2电极电流密度对电极电流效率的影响
表3列举以分折纯试剂配制浓度为0.85mol/lznso4和0.89mol/lmnso4的溶液,电解过程的酸度变化范围为0.47~0.56mol/l,在60℃及不同阴、阳极电流密度下,电极电流效率的变化情况。由表3可见,在试验范围内,阴极电流密度从179升至493a/m2内,阴极电流效率为0,而随着阳极电流密度上升,阳极电流效率明显下降。因此,在电解温度85±3℃、终酸度≯0.6mol/l下,zn-mn同时电解的生产条件以控制阴极电流密度≥1000a/m2、阳极电流密度≤100a/m2为宜。
表3不同阴、阳极电流密度下的电极电流效率(%)

  

 

把表3与表2比较会发现,同是阴、阳极电流密度分别为1016、64a/m2,但60℃的阴极电流效率反常地低于70、85℃,原因是二者的试验方法不同:前者电解始终在0.5mol/l左右进行,而后者电解在低酸度开始,随电解析出物增加、酸度逐渐上升的仿生产模式进行。由此发现,初酸度高低对电解的zui终电流效率的影响是显著的。而生产上电解是低酸度开始的,为使试验更接近生产实际,后面的试验均由低酸度开始。
3.3添加剂及cl-对电极电流效率的影响
本研究试验了添加硼酸、酒石酸盐、表面活性剂、骨胶及酚类化合物的作用。试验发现,酒石酸盐会使阳极析出物返溶;硼酸会使阳极析出物脱落;骨胶(m)与酚类化合物(n)的组合比表面活性剂(a)的效果好。表4列举以废干电池浸出液经除铁、脱氯、锌置换后,按上述优选的条件:电解温度85℃、初酸度ph值4~5、终酸度≯0.5mol/l、阴、阳极电流密度分别为1016、64a/m2下,添加不同添加剂进行电解的结果。
由表4可见,添加m+n的废干电池浸出液电解可达到予期适宜于工业化的条件:ηk≥85%、ηa≥90%。由表4还可见,cl-对电极电流效率的影响不明显。电解过程未观察到氯气析出。因此,zn-mn同槽电解液的脱氯要求可不按文献要求的cl-<100mg/l,本研究推荐值为cl-<5g/l。
表4废干电池浸出液电解结果

3.4产品质量
本研究在上述优化条件所得电解锌片,经广州市产品质量监督检验所化验,符合gb1978-88电池锌板化学成份要求;所得电解二氧化锰,经广州市虎头电池集团有限公司检验,符合zbg13001-86电解二氧化锰质量二级标准,其中放电性能达一级标准。
4问题与讨论
4.1锌锰同槽电解生产的长期稳定性
本研究所得锌锰同槽电解的影响因素和适宜工艺条件,与锌锰单一电解时的基本规律相同。试验发现,以化学试剂配制、无添加剂的硫酸锌锰溶液,无论是在常温还是高至85℃进行电解,在阴极电流密度100~600a/m2内,随着电解进行,都会反复出现阴极析锌的返溶,试验重现性很差,尤其是酸度升至0.5mol/l以上时,阴极电流效率zui终为0。因此,锌锰同槽电解的成败关键,是如何在较高温度及酸度下,抑制析氢而阻止阴极析锌返溶的问题。本研究采取比现行生产高1倍以上(比中南工大高3倍多)的阴极电流密度,添加适量助剂,使废干电池浸出液较稳定地电解取得锌和二氧化锰产品,但如何提高电解终酸度(>0.6mol/l),以便提高设备产率,进一步降低生产成本,仍有待继续努力。研制更高效的抑氢添加剂是今后的方向之一。
4.2电解液杂质循环积累的潜在影响
电解液样品均未检出砷、钡、银、铬、锑及碲,而钴(11.7mg/l)、镍(116mg/l)及硒(17mg/l)均比文献建议电解锌限制的浓度高得多(分别为1、1及0.3mg/l)。本试验电解液虽经锌置换,但达不到小于1mg/l的要求。从试验过程看,与分析试剂配液相比,若以较低阴极电流密度、不加添加剂进行zn-mn同槽电解的话,虽后者基本无钴、镍和硒,但阴极电流效率同样都很不稳定;而采取阴极大电流密度、加添加剂进行zn-mn同槽电解者,即使镍浓度高几十倍,效果相仿,产品锌检不出镍。因此,在本试验条件下,上述杂质对zn-mn同槽电解的影响,在短时间内不明显,但在生产上,废电解液返回酸溶废料、浸提锌、锰的反复循环中,各种不能沉淀和电积分离的金属离子,将不断累积,对zn-mn同槽电解的潜在影响,有待连续生产性运行验证和改进。
4.3电解池的结构设计
由于本研究的阴、阳极电流密度相差16倍,阴、阳极浸没面积也就相差16倍,这给电解池结构设计和操作带来困难,有待通过生产性试验解决。
5结论
5.1锌锰同槽电解的适宜条件
经多次反复电解的重现性试验,本研究确定锌锰同槽电解的工艺条件如下:
电流密度:阴极250~1100a/m2(若设计为槽进口区250、槽中区500、槽进口区1100a/m2,可节能8%~10%),阳极:30~100a/m2;电解温度:85±3℃;电解液组成范围:zn2+0.6(出液)、1.2(进液)mol/l,mn2+0.5(出液)、1.2(进液)mol/l,h2so40.5(出液)、0(进液)mol/l,fe2+<20mg/l,cl-<5g/l,添加剂m100mg/l及n20mg/l;电极材料:阴极—铝板;阳极—钛锰合金板;同极间距100mm;以电解液循环搅拌。
5.2生产稳定性预测
在本工艺条件下,电解液杂质对电解的影响受到抑制,除铁离子外,cl-、钴、镍及硒均允许比文献建议限制的浓度高,这表明以废物为原料采取本工艺条件,生产将较为稳定。但如何提高电解终酸度(>0.6mol/l),以便提高设备产率,进一步降低生产成本,仍有待继续努力;如何防止杂质阳离子积累对电解的影响,有待生产实践考察和解决。


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